【摘 要】
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针对传统的主变压器保护跳闸矩阵测量方法存在漏测、错测和耗时长的问题,研制了以可编程逻辑控制器(PLC)为核心的主变压器保护跳闸矩阵测量仪,进行主变压器保护定检试验时,相应保护动作后,可一次性测量出所有跳闸出口动作情况及动作时间,并将测量结果直观地显示在屏幕上.通过对220 kV和110 kV变电站的主变压器保护跳闸矩阵实际测量,与传统测量方法相比较,测量时间分别缩短了60.42%和54.81%.该测量仪可用于任何电压等级主变压器保护跳闸矩阵测量.
【机 构】
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锡林郭勒电业局,内蒙古 锡林浩特 026000
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针对传统的主变压器保护跳闸矩阵测量方法存在漏测、错测和耗时长的问题,研制了以可编程逻辑控制器(PLC)为核心的主变压器保护跳闸矩阵测量仪,进行主变压器保护定检试验时,相应保护动作后,可一次性测量出所有跳闸出口动作情况及动作时间,并将测量结果直观地显示在屏幕上.通过对220 kV和110 kV变电站的主变压器保护跳闸矩阵实际测量,与传统测量方法相比较,测量时间分别缩短了60.42%和54.81%.该测量仪可用于任何电压等级主变压器保护跳闸矩阵测量.
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