【摘 要】
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蒙西地区某配电网10 kV架空线路绝缘导线频繁发生断裂,通过宏观形貌检查、断口SEM分析、显微组织分析、力学性能测试及X射线数字成像(DR)透视分析等试验对绝缘导线断裂原因进行分析.结果表明,线路运行中绝缘导线产生微风振动,使得导线在电杆金具夹持部位发生微动疲劳,造成芯部导体的部分铝单丝疲劳断裂,导体剩余铝单丝无法承受导线的张力而引发导线的整体断裂.绝缘导线的抗拉强度及拉断力不足,一定程度上加速了导线的疲劳断裂进程.
【机 构】
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内蒙古电力科学研究院,呼和浩特 010020;阿拉善电业局,内蒙古 巴彦浩特 750306
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蒙西地区某配电网10 kV架空线路绝缘导线频繁发生断裂,通过宏观形貌检查、断口SEM分析、显微组织分析、力学性能测试及X射线数字成像(DR)透视分析等试验对绝缘导线断裂原因进行分析.结果表明,线路运行中绝缘导线产生微风振动,使得导线在电杆金具夹持部位发生微动疲劳,造成芯部导体的部分铝单丝疲劳断裂,导体剩余铝单丝无法承受导线的张力而引发导线的整体断裂.绝缘导线的抗拉强度及拉断力不足,一定程度上加速了导线的疲劳断裂进程.
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