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摘要 在油田开发中后期,随着稠油油藏进入高轮次吞吐和蒸汽驱开采,地层亏空严重,各种原因造成的停产井日益增多。随着油藏认识水平的进一步精细和采油工艺技术的进步,油藏动用的手段必将越来越多;随着主力油层的采出程度越来越高,更多差品位的储量将得到动用。通过分析动、静态资料加强小层对比的基础上同时配以汽驱、侧钻、调层等技术进行停产井复产工作,为小洼油田的生产奠定了坚实的基础。由此停产井复产工作将随油田的开发一直继续下去。
关键词 停产井复产分析小洼油田
1停产井概况
小洼油田是1991年投入开发的稠油油田,开发目的层自下而上分别为下第三系沙三段、东三段和东二段。油藏埋深1160~1490m,动用含油面积7.9km2,石油地质储量3224×104t。截止到2012年12月底,小洼油田共完钻各类油井636口,而停产井达到380口,主力层系停产井371口,占总井数的58.3%。
按照开发方式将洼38块主力层系的油井划分为吞吐井和蒸汽驱油井。其中,吞吐井总井数542口,关井353口,占总井数的65.1%;蒸汽驱油井总数82口,关井18口,占总井数的22%。
对371口停产井分层系开展地质大调查,其停产主要原因可以分为:注汽井网不完善,天然能量不足造成的低压低产;套变、套破;出砂、套变等原因造成作业过程中管柱卡;潜力层开发效果差,回采水率低,造成的高含水井。
2停产井分布及潜力
2.1 停产井分布
目前造成小洼油田油井停产的主要原因是低压低產、高含水、套管坏及出砂。停产井分布较为广泛。
低压低产停产井共有144口,这些井主要分布在构造主体部位,该部位井网加密至70米,采出程度较高,地层压力下降较快,大部分油井因低压低产停井。
高含水停产井主要分布在断块西南部,该部位与边水相临,随着主体部位地层压力的下降,边水入侵;另外d2各小层笼统吞吐开发,也造成边水入侵加剧,不少油井因为高含水而停产。
套管坏停产井在全区各部位零星分布,主要原因是蒸汽吞吐造成套管热胀冷缩而发生变形。
出砂严重的油井,集中在东二段和东三段。主要是因为地层胶结疏松,出砂严重。
2.2停产井潜力分析
目前停产井平均单井累产油3328~5221t,停产井区覆盖地质储量1166×104t,占洼38块总储量的36.2%,采出程度仅为16.6%,挖掘潜力巨大。通过潜力分析,初步筛选出可恢复停产井56口,预计增加产能122.5t。
3恢复停产井实践
3.1 停产井挖潜原则
停产井复产时要立足现有停产井,挖潜不破坏现有的主体开发井网;要与蒸汽驱扩大、东二段二次开发、难采储量挖潜等工作结合;按产能大小和恢复难易程度进行排队,选择可操作强油井优先实施。
3.2停产井挖潜基本思路
根据停产原因的不同,可以采取不同的措施对停产井开展挖潜工作。对低产井考虑汽驱完善井网、优化注汽等措施恢复;对高含水井落实水淹状况,考虑原层注汽、堵水等措施恢复;对因井下事故、套变停产井考虑大修、侧钻等措施恢复;对难动用储量油井充分利用新技术等措施实施恢复;对原层不能利用,油井仍有未动用潜力层可调实施调层。
3.3停产井挖潜效果
2012年全年共挖潜停产井32口,年增油9602t,目前开井29口,日产油59.9t/d。
3.3.1东二段分层开发
2012年,东二段通过实施侧钻水平井、调层和封堵出水层恢复停产井15口,恢复产量5344t,目前开井14口,日产油27.8t/d,基本达到挖潜效果。
在东二段2、4小层实施侧钻水平井3口,年产油2287t,目前3口井日产油11.9t/d。
对原层不能利用,油井仍有未动用潜力层实施调层。2012年在东二段实施调层9口井,年产油3057t,其中:洼26024C出砂关井,其它8口井目前日产油10.7t,生产效果较好。
对合采造成高含水油井,封堵出水层。2013年实施堵水3口井,目前日产油5.2 t,日产液79.6 t,含水93.5%,与堵水前(99%)相比,含水下降了5.5%。
3.3.2东三段分类挖潜
2012年,东三段通过蒸汽驱外扩、补层合采和原层注汽恢复停产井14口,恢复产量3588t,目前开井12口,日产油26.7t/d,基本达到挖潜效果。
蒸汽驱外扩2个井组,通过侧钻、补层、原层注汽恢复停产井12口,恢复产量2760t,目前开井10口,日产油21.4t/d,基本达到挖潜效果。
补层合采1口井(32G40),年恢复产量299t,目前日产油1.4t/d,日产水8.5t/d,综合含水85.9%。
原层注汽恢复1口(37535),年恢复产量529t,目前日产油3.9t/d,日产水28.4t/d,综合含水87.9%。
3.3.3沙三段挖潜效果
2012年,沙三段通过在沙三二油层组挖潜侧钻井、汽驱完善井网、和老井原层注汽恢复停产井3口,恢复产量670t,目前日产油5.4t/d。
在沙三二油层组挖潜侧钻井,投产1口(38-440CH),年产油122t,目前日产油2.8t/d。
沙三汽驱完善井网补层1口(384035),年产油64t,日产油0.1t,日产水35.2t。
老井原层注汽恢复1口(36335),年产油484t,日产油2.5t,日产水18.3t。
4 结论与认识
(1)洼38块停产井分布较为广泛,数量较多,停产原因也相对复杂,必须通过有效的勘探手段和分析手段逐一加以认识和开发,明确挖潜任务和挖潜思路。
(2)根据洼38块地质特征,有针对性地开展动用不均匀挖潜工作及蒸汽驱井网完善工作是现阶段开发的当务之急。
(3)目前洼38块停产井挖潜效果较好,尤其是通过侧钻方式挖潜效果较好,但投资较大。
(4)可通过类似注空气采油等新工艺新技术对该区块剩余油进行挖潜。
参考文献:
[1] 韩显卿《提高采收率原理》石油工业出版社1993
[2] 刘翔鄂《采油工程技术论文集》石油工业出版社1995
[3] 闫玉鹏,等《利用侧钻水平井、分支井开采静17块低渗高凝油油藏》特种油汽藏2004
作者简介
宗丽娟(1977-),女,工程师,2003年毕业于大庆石油学院石油工程专业,现从事油田开发工作。