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鲁2试验区块位于吐哈盆地台南凹陷北部的鲁克沁构造带上,构造走势东高西低,油藏埋深2284m~2437.0m,属于中高温(65℃)高盐(矿化度28913mg/L~174314mg/L)稠油(原油粘度500mPa·s)油藏。试验区块含油面积2.21km~2,有效厚度53.7m,石油地质储量1131×10~4t。在注水开发过程中,综合含水率上升高达12%/年,含水率上升快,注入水利用率低,水驱开发效果差。到2016年4月,出现了严重的注入水突进(指进)现象,尽管综合含水高达84.93%,采出程度却仅5.81%OOIP。这说明该区块还有较大的开发潜力。对于这类稠油油藏在三次采油中,泡沫驱以其独特的渗流特征和理想的驱油效果越来越受到人们的广泛关注。目前鲁克沁油藏玉东区块(原油黏度286 mPa·s)已经在2015年4月开始实施泡沫驱油方案。玉东试验区块注入起泡剂16个月后,主要生产井组的含水率大幅度降低、日产油量大幅度上升,增油降水效果十分明显。其中玉东2-48井日产油量由3.03t增至12.62t,含水率最高下降了60%。因此考虑泡沫驱油在鲁2试验区(原油黏度500 mPa·s)的适用性。本文用Waring-Blender法,在试验驱地层条件,研究不同浓度下XHY-6D泡沫驱油体系的性能,选出最佳的泡沫体系浓度为0.1%;然后通过双管并联岩心驱替实验研究了段塞大小和渗透率级差对泡沫驱油效果的影响。实验结果表明:在注入段塞0.3PV的条件下,渗透率极差分别为2.1,4.2,7.3,10.3时,泡沫提高的采收率比水驱高10.82%,13.52%,11.52%,10.29%,说明XHY-6D泡沫体系具有理想的驱油效果。在室内实验的基础上,使用CMG数值模拟软件,设计试验区泡沫驱油方案(包括泡沫主段塞、前置段塞浓度及大小、气/液比、气/液交替周期和注采速度的优化设计)并预测驱油效果;此外还研究了主段塞浓度梯度变化时,对泡沫驱油效果的影响;结合油田实施的实际增产效果进一步调整最优化的泡沫驱油体系:(1)小段塞泡沫深部调驱:有效浓度为0.10%的起泡剂XHY-6D;主段塞组合为0.05PV×0.1%+0.1PV×0.05%;前置段塞0.2%(有效)×0.007PV;气/液比为1.0/1.0、交替周期为30d、注入速度为目前实际工作制度的2倍。最优方案提高采收率9.61%OOIP,即增油量112×10~4t,吨起泡剂增油量为374t。综合含水率最低下降到65.84%。(2)大段塞泡沫驱:有效浓度为0.10%的起泡剂XHY-6D;主段塞组合为0.13PV×0.1%+0.27PV×0.05%;前置段塞为0.2%(有效)×0.014PV;气/液比为1.0/1.0、交替周期为30d、注入速度为目前实际工作制度的2.5倍。。优化方案比水驱提高的采收率15.39%OOIP,即增油179×10~4t,吨起泡剂增油量227t,综合含水量下降到最低60.8%。