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摘 要:关于黄陵矿业2×300MW低热值资源综合利用电厂,330kV升压站GIS系统组合电器,母联短路器A相正在运行中,突然出现绝缘被击穿导致短路接地,造成异常烧毁事故的原因分析,并积极组织进行现场的事故处理,及时采取安全措施进行绝缘故障设备的检修维护,同时总结归纳了有效的防范预控措施.确保设备的安全稳定、平稳运行。
关键词:断路器;绝缘;击穿;措施
一、故障现象与现场
2015年4月25日18时44分,黄陵矿业2x300MW低热值资源综合利用电厂,330kV升压站GIS系统组合电器,母联短路器正在运行中,主厂房12.6米集中控制室照明突然全灭,电脑辅盘监控显示器全部黑屏,NCS主机频繁报警,值长立即令现场发电运行人员组织检查,及时派人前往升压站330kv GIS进行确认,发现330kV升压站GIS系统组合电器运行开关(330kv沮黄I线3351开关、沮黄II线3352开关、母联3300开关、0#启备变3303高压侧开关)全部跳闸,该厂用电全部全失。
值长立即令机组长检查柴油发电机是否具备启动条件,启动柴油发电机。柴发于19:17启动正常,保安电源及事故照明送上。同时命令主值班人员去网控楼检查保护装置动作情况,并打印保护装置动作报文,结果网控楼打印机电源丢失(打印机电源接在网控楼MCC上,而网控楼MCC电源取自公用PC段)。随后安排人员在网控楼给打印机接临时电源(电源引至网控楼UPS装置)打印报文。同时,联系工程部、调试所专业技术人员处理远动AVC显示异常故障。
二、运行方式
黄陵矿业2x300MW低热值资源综合利用电厂330kV升压站GIS系统(沮黄1、沮黄2线路)跳闸前运行方式为:330KVI母、II母、母联开关运行,沮黄I线、0#启备变在I母运行,沮黄II线在II母运行。
三、现场保护装置定置检查
1、许继继电保护装置(母线保护柜):WMH—800A/B6/R1微机保护动作报告如下:2015年4月25日18:44,I母差动保护启动,I母差动保护动作,差动跳母联。I母A相差流:6.233A;I母B相差流:0.009A;I母C相差流:0.004A。
2、南瑞RCS915AB—HB 3.41母线保护装置动作报告:2015年4月25日18:44变化量差动跳II母,最大电流(有效值):006.38A。变化量差动跳II母,稳态量差动跳母联;稳态量差动跳II母,动作相别A相。
3、根据保护装置动作情况,初步判断故障为330kv母线A相接地故障,故障点在母联开关3300 A相处,后经西开厂家对母联开关3300断路器A相SF6气室气体进行组份分析(SO2+SOF2:96.68μl/l,H2S:92.90μl/l,CO459.9μl/l)确认A相故障,并汇报省调。
四、故障原因分析
根据故障断路器返厂后,在厂内对断路器开罐检查,检查结果为:绝缘拉杆的入厂的试验数据分析以及在后期安装时进行的耐压试验和局部放电试验时均为一次通过,排除了绝缘拉杆的质量问题。但是真空浸胶管绝缘拉杆在受潮时会造成绝缘性能逐渐劣化,而在出厂试验和现场试验时绝缘拉杆刚装入产品,绝缘件仅有少许劣化,加之产品有一定的绝缘裕度,所以高压试验均能顺利通过。随着时间的推移,劣化程度越来越严重,最后劣化到不能承受额定电压而击穿。因此,初步分析本次故障原因可能是由于绝缘拉杆受潮,导致绝缘拉杆炸裂并严重碳化。
经检查,绝缘拉杆中部位置炸裂,玻璃丝布层物质飞出,通过支持座两侧通孔伸出,绝缘拉杆炸裂处物质严重碳化。压气活塞及支持座局部被熏黑,无放电痕迹。
一般情况下,绝缘拉杆发生放电可能有以下原因:
(1)绝缘拉杆质量原因
绝缘拉杆存在气隙、裂纹等制造缺陷对其绝缘性能有很大影响,如存在前述缺陷,进行耐压局放试验时均可发现。为此,我们追查了该绝缘拉杆的入厂试验情况,试验数据表明绝缘拉杆无异常。绝缘拉杆装配在产品上后,还要同GIS产品一同进行工频耐压和局放试验,试验报告显示该间隔耐压、局放试验一次通过,且现场安装完成后进行并通过现场耐压试验,因此故障不属于绝缘拉杆质量问题。
(2)绝缘拉杆受潮原因
真空浸胶管绝缘拉杆受潮会造成绝缘性能逐渐劣化,在出厂试验和现场试验时绝缘拉杆刚装入产品,绝缘件仅有少许劣化,加之我们的产品有一定的绝缘裕度,所以高压试验均顺利通过。随着时间的推移,劣化程度越来越严重,最后劣化到不能承受额定电压而击穿。因此,我們分析本次故障原因最有可能是绝缘拉杆受潮所致。
五、整改措施
(1)停电后计划对330kv升压站所有GIS一次设备进行全面检查并做相关的电气试验、耐压试验、微水分析检测试验;
(2)联系厂家对局部放电检测装置进行调试,确保设备投入正常运行;
(3)加强运行人员管理,定期进行330kv升压站GIS一次设备巡检气室压力以及外观情况和网控楼各保护装置、直流系统、UPS系统等设备;
(4)加强热控继保人员对远动AVC系统通讯方式及原理进行培训学习,同时需对远动AVC系统进行全面检查;
(5)调试单位在调试期间必须出台相应的事故预案及应对措施,保证现场24小时各专业都有值班人员,以保障调试工作顺利进行;
(6)监理单位应该监督各系统安装验收并调试完成后才能投入运行;
(7)运行人员需要加强自身业务的技术培训,提高事故应变处理能力。
(8)我们将吸取本次故障的经验教训,对绝缘拉杆采取以下措施:一是:入厂试验逐支进行X射线探伤试验。二是:要求以后绝缘拉杆在完成入厂试验后包装时进行双道密封,并且包装袋内部装入防潮剂。三是:装配前进行60℃,4h烘干处理。四是:运行产品建议加强局放检测及SF6气体成份检测。
参考文献
[1] 丁力.330KV母联开关非全相运行时的事故处理[J].湖北电力,2003,(6)
[2] 杨杰;周承启;王磊;接地方式比较分析[J];陕西电力;2011年02期
关键词:断路器;绝缘;击穿;措施
一、故障现象与现场
2015年4月25日18时44分,黄陵矿业2x300MW低热值资源综合利用电厂,330kV升压站GIS系统组合电器,母联短路器正在运行中,主厂房12.6米集中控制室照明突然全灭,电脑辅盘监控显示器全部黑屏,NCS主机频繁报警,值长立即令现场发电运行人员组织检查,及时派人前往升压站330kv GIS进行确认,发现330kV升压站GIS系统组合电器运行开关(330kv沮黄I线3351开关、沮黄II线3352开关、母联3300开关、0#启备变3303高压侧开关)全部跳闸,该厂用电全部全失。
值长立即令机组长检查柴油发电机是否具备启动条件,启动柴油发电机。柴发于19:17启动正常,保安电源及事故照明送上。同时命令主值班人员去网控楼检查保护装置动作情况,并打印保护装置动作报文,结果网控楼打印机电源丢失(打印机电源接在网控楼MCC上,而网控楼MCC电源取自公用PC段)。随后安排人员在网控楼给打印机接临时电源(电源引至网控楼UPS装置)打印报文。同时,联系工程部、调试所专业技术人员处理远动AVC显示异常故障。
二、运行方式
黄陵矿业2x300MW低热值资源综合利用电厂330kV升压站GIS系统(沮黄1、沮黄2线路)跳闸前运行方式为:330KVI母、II母、母联开关运行,沮黄I线、0#启备变在I母运行,沮黄II线在II母运行。
三、现场保护装置定置检查
1、许继继电保护装置(母线保护柜):WMH—800A/B6/R1微机保护动作报告如下:2015年4月25日18:44,I母差动保护启动,I母差动保护动作,差动跳母联。I母A相差流:6.233A;I母B相差流:0.009A;I母C相差流:0.004A。
2、南瑞RCS915AB—HB 3.41母线保护装置动作报告:2015年4月25日18:44变化量差动跳II母,最大电流(有效值):006.38A。变化量差动跳II母,稳态量差动跳母联;稳态量差动跳II母,动作相别A相。
3、根据保护装置动作情况,初步判断故障为330kv母线A相接地故障,故障点在母联开关3300 A相处,后经西开厂家对母联开关3300断路器A相SF6气室气体进行组份分析(SO2+SOF2:96.68μl/l,H2S:92.90μl/l,CO459.9μl/l)确认A相故障,并汇报省调。
四、故障原因分析
根据故障断路器返厂后,在厂内对断路器开罐检查,检查结果为:绝缘拉杆的入厂的试验数据分析以及在后期安装时进行的耐压试验和局部放电试验时均为一次通过,排除了绝缘拉杆的质量问题。但是真空浸胶管绝缘拉杆在受潮时会造成绝缘性能逐渐劣化,而在出厂试验和现场试验时绝缘拉杆刚装入产品,绝缘件仅有少许劣化,加之产品有一定的绝缘裕度,所以高压试验均能顺利通过。随着时间的推移,劣化程度越来越严重,最后劣化到不能承受额定电压而击穿。因此,初步分析本次故障原因可能是由于绝缘拉杆受潮,导致绝缘拉杆炸裂并严重碳化。
经检查,绝缘拉杆中部位置炸裂,玻璃丝布层物质飞出,通过支持座两侧通孔伸出,绝缘拉杆炸裂处物质严重碳化。压气活塞及支持座局部被熏黑,无放电痕迹。
一般情况下,绝缘拉杆发生放电可能有以下原因:
(1)绝缘拉杆质量原因
绝缘拉杆存在气隙、裂纹等制造缺陷对其绝缘性能有很大影响,如存在前述缺陷,进行耐压局放试验时均可发现。为此,我们追查了该绝缘拉杆的入厂试验情况,试验数据表明绝缘拉杆无异常。绝缘拉杆装配在产品上后,还要同GIS产品一同进行工频耐压和局放试验,试验报告显示该间隔耐压、局放试验一次通过,且现场安装完成后进行并通过现场耐压试验,因此故障不属于绝缘拉杆质量问题。
(2)绝缘拉杆受潮原因
真空浸胶管绝缘拉杆受潮会造成绝缘性能逐渐劣化,在出厂试验和现场试验时绝缘拉杆刚装入产品,绝缘件仅有少许劣化,加之我们的产品有一定的绝缘裕度,所以高压试验均顺利通过。随着时间的推移,劣化程度越来越严重,最后劣化到不能承受额定电压而击穿。因此,我們分析本次故障原因最有可能是绝缘拉杆受潮所致。
五、整改措施
(1)停电后计划对330kv升压站所有GIS一次设备进行全面检查并做相关的电气试验、耐压试验、微水分析检测试验;
(2)联系厂家对局部放电检测装置进行调试,确保设备投入正常运行;
(3)加强运行人员管理,定期进行330kv升压站GIS一次设备巡检气室压力以及外观情况和网控楼各保护装置、直流系统、UPS系统等设备;
(4)加强热控继保人员对远动AVC系统通讯方式及原理进行培训学习,同时需对远动AVC系统进行全面检查;
(5)调试单位在调试期间必须出台相应的事故预案及应对措施,保证现场24小时各专业都有值班人员,以保障调试工作顺利进行;
(6)监理单位应该监督各系统安装验收并调试完成后才能投入运行;
(7)运行人员需要加强自身业务的技术培训,提高事故应变处理能力。
(8)我们将吸取本次故障的经验教训,对绝缘拉杆采取以下措施:一是:入厂试验逐支进行X射线探伤试验。二是:要求以后绝缘拉杆在完成入厂试验后包装时进行双道密封,并且包装袋内部装入防潮剂。三是:装配前进行60℃,4h烘干处理。四是:运行产品建议加强局放检测及SF6气体成份检测。
参考文献
[1] 丁力.330KV母联开关非全相运行时的事故处理[J].湖北电力,2003,(6)
[2] 杨杰;周承启;王磊;接地方式比较分析[J];陕西电力;2011年02期