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【摘要】本文主要针对M油田集输系统耗能量较大,与管路匹配不合理所造成系统效率低等原因,通过现场调查、核实和现场实践,对机泵在并入管路运行时,要使能量得到充分利用,必须从机泵设计、改造和管理上下功夫,使机泵得到有效的利用,提高输油系统效率,降低能耗。
【关键词】输油系统 系统效率 输油泵 输油单耗
提高油田系统效率是原油集输系统节能降耗工作的主要内容之一,自从2005年以来,对M油田四座转油站的输油系统进行改造,取得明显的经济效益,使输油泵泵效由2005年的55.6%提高到2012年的61%,输油系统效率由2005年的40%提高到2012年的44.5%,输油单耗由原来的0.8kwh/t下降到0.42kwh/t。
1 影响能耗的因素
M油田共有12台输油泵,原有的输油泵都是老式Y型油泵,效率低、耗电量大,影响了输油泵的泵效和系统效率。M油田输油泵改造前存在的主要问题:
(1)油泵运行负荷率较低。M油田四座转油站的12台油泵,平均负荷率仅为额定负荷率的55%,其中1#站油泵负荷率在50%以下。
(2)输油泵泵效低。M油田输油泵平均泵效在50%左右,其中泵效在50%以下有1座转油站。
(3)输油泵系统泵管压差比较大,阀门截流严重。
2 降低能耗措施
2.1 合理匹配泵,降低输油耗电量
M油田共有四座转油站,随着油田开发的进一步发展,产油量逐年下降,产液量也发生变化,导致原油集输系统又面临新的形式,其体现为负荷率分布不均匀,部分负荷低的转油站只用一台油泵就可满足生产需要,即出现大马拉小车的现象。如S3#转油站共有3台油泵。设计规模5000t/d,日外输液量950t/d,按照理论排量计算,运行FDYD35-50×3输油泵,在实际运行过程需要控制生产,因此更换一台FDYD25-50×3的输油泵运行,前后对比日节电120kw.h/d。2.2 以高效泵代替低效泵,降低输油单耗
M油田转油站原有机泵是“D”型泵和“Y”型泵,这两种机泵型号陈旧,而且在设计、制造及结构、材料上都有局限性从而导致机泵额定效率偏低。经过现场分析、对比、论证,决定采用YD系列高效机泵替代原低效机泵。同时对配套工艺流程进行改造,使进出口管线与机泵相匹配,保证机泵在高效区域内运行。如:X转油站原有3台KYT25-35×4输油泵,泵效低,单耗高,每天运行2台。在2007年和2008年更换2台YD50-50×3、FDYD30-50×3输油泵,目前运行一台,备用2台。目前日外输液量为1250 t/d,日耗电量610kw.h/d,输油单耗为0.488kw.h/吨,平均日节约电量245kw.h/d。
2.3 车削叶轮,降低输油单耗
车削叶轮是调节扬程排量,改变输油泵运行特性曲线的一种简易办法。投资少,见效快。可提高输油泵效率5%,可减少截流损失,从而提高输油泵系统效率。对系统效率匹配不合理,造成机泵运行工况较差的泵站,采用这项措施是有效的,每天可以节电10%,可直接计算出经济效益。因此我们在输油泵管路匹配上下功夫,转油站输油泵的叶轮车削一台,降低能耗。在2007年W矿对S3#转油站2号输油泵进行减级试验。见下表1所示:
减级后扬程从150米降到100米,下降了50米,泵压从1.4MPa降到1.0MPa,下降了0.4MPa,电流从40A降到32A,下降了8A,日节电189kw.h ,单耗从0.55 KW.h/m3降到0.37 KW.h/m3,下降了0.18 KW.h/m3。
2.4 利用变频调速装置,提高外输油系统的运行效率
转油站外输油系统是一个受外部条件限制较大的生产环节,受来液量的大小、罐液位的高低、外输油管线的长短、管经的大小等外界条件的影响,使输油泵的排量也随着波动,输油泵不能在高效区运行,为了达到平稳输油,对外输液量的调节是靠调节阀开启程度的大小来控制的,节流损失非常大,泵管压差非常大,泵的管网运行效率低,从而导致一部分电能消耗在调节阀的阻力上,功率损失可达到15%-20%以上。为了解决这个问题,采用变频调速技术,来改变电机频率,调节外输泵的转数,即能调节流量的大小,也取代了泵出口阀的开启程度来调节流量的功能,降低電能消耗。M油田先后对泵管压差偏大、能耗偏高的E二号转油站1#输油泵、Y一号转油站2#输油泵安装变频。平均日节电约202 KWh,实现了能耗的进一步降低(表2)。
从运行情况看,取得了节电效果,在外输液量基本不变的情况下,泵管压差下降,电流下降13.7A,输液单耗从0.50 KW.h/m3降到0.38 KW.h/m3,下降0.12KW.h/ m3。
3 结论
(1)提高集输系统效率,降低系统能耗,首先必须从管理上入手,根据液量的变化,随时合理匹配运行机泵,尽量以小泵代替大泵,避免大马拉小车,降低能耗损失。
(2)在输油系统节能降耗工作中,具体实施应从系统优化、节电等方面入手,通过对转油站的系统优化调整,提高系统负荷率,并以高效泵代替低效泵,充分利用变频调速技术,提高输油系统的运行效率,尽可能与管路特性匹配,达到降低泵管压差,减小节流损失的目的。
【关键词】输油系统 系统效率 输油泵 输油单耗
提高油田系统效率是原油集输系统节能降耗工作的主要内容之一,自从2005年以来,对M油田四座转油站的输油系统进行改造,取得明显的经济效益,使输油泵泵效由2005年的55.6%提高到2012年的61%,输油系统效率由2005年的40%提高到2012年的44.5%,输油单耗由原来的0.8kwh/t下降到0.42kwh/t。
1 影响能耗的因素
M油田共有12台输油泵,原有的输油泵都是老式Y型油泵,效率低、耗电量大,影响了输油泵的泵效和系统效率。M油田输油泵改造前存在的主要问题:
(1)油泵运行负荷率较低。M油田四座转油站的12台油泵,平均负荷率仅为额定负荷率的55%,其中1#站油泵负荷率在50%以下。
(2)输油泵泵效低。M油田输油泵平均泵效在50%左右,其中泵效在50%以下有1座转油站。
(3)输油泵系统泵管压差比较大,阀门截流严重。
2 降低能耗措施
2.1 合理匹配泵,降低输油耗电量
M油田共有四座转油站,随着油田开发的进一步发展,产油量逐年下降,产液量也发生变化,导致原油集输系统又面临新的形式,其体现为负荷率分布不均匀,部分负荷低的转油站只用一台油泵就可满足生产需要,即出现大马拉小车的现象。如S3#转油站共有3台油泵。设计规模5000t/d,日外输液量950t/d,按照理论排量计算,运行FDYD35-50×3输油泵,在实际运行过程需要控制生产,因此更换一台FDYD25-50×3的输油泵运行,前后对比日节电120kw.h/d。2.2 以高效泵代替低效泵,降低输油单耗
M油田转油站原有机泵是“D”型泵和“Y”型泵,这两种机泵型号陈旧,而且在设计、制造及结构、材料上都有局限性从而导致机泵额定效率偏低。经过现场分析、对比、论证,决定采用YD系列高效机泵替代原低效机泵。同时对配套工艺流程进行改造,使进出口管线与机泵相匹配,保证机泵在高效区域内运行。如:X转油站原有3台KYT25-35×4输油泵,泵效低,单耗高,每天运行2台。在2007年和2008年更换2台YD50-50×3、FDYD30-50×3输油泵,目前运行一台,备用2台。目前日外输液量为1250 t/d,日耗电量610kw.h/d,输油单耗为0.488kw.h/吨,平均日节约电量245kw.h/d。
2.3 车削叶轮,降低输油单耗
车削叶轮是调节扬程排量,改变输油泵运行特性曲线的一种简易办法。投资少,见效快。可提高输油泵效率5%,可减少截流损失,从而提高输油泵系统效率。对系统效率匹配不合理,造成机泵运行工况较差的泵站,采用这项措施是有效的,每天可以节电10%,可直接计算出经济效益。因此我们在输油泵管路匹配上下功夫,转油站输油泵的叶轮车削一台,降低能耗。在2007年W矿对S3#转油站2号输油泵进行减级试验。见下表1所示:
减级后扬程从150米降到100米,下降了50米,泵压从1.4MPa降到1.0MPa,下降了0.4MPa,电流从40A降到32A,下降了8A,日节电189kw.h ,单耗从0.55 KW.h/m3降到0.37 KW.h/m3,下降了0.18 KW.h/m3。
2.4 利用变频调速装置,提高外输油系统的运行效率
转油站外输油系统是一个受外部条件限制较大的生产环节,受来液量的大小、罐液位的高低、外输油管线的长短、管经的大小等外界条件的影响,使输油泵的排量也随着波动,输油泵不能在高效区运行,为了达到平稳输油,对外输液量的调节是靠调节阀开启程度的大小来控制的,节流损失非常大,泵管压差非常大,泵的管网运行效率低,从而导致一部分电能消耗在调节阀的阻力上,功率损失可达到15%-20%以上。为了解决这个问题,采用变频调速技术,来改变电机频率,调节外输泵的转数,即能调节流量的大小,也取代了泵出口阀的开启程度来调节流量的功能,降低電能消耗。M油田先后对泵管压差偏大、能耗偏高的E二号转油站1#输油泵、Y一号转油站2#输油泵安装变频。平均日节电约202 KWh,实现了能耗的进一步降低(表2)。
从运行情况看,取得了节电效果,在外输液量基本不变的情况下,泵管压差下降,电流下降13.7A,输液单耗从0.50 KW.h/m3降到0.38 KW.h/m3,下降0.12KW.h/ m3。
3 结论
(1)提高集输系统效率,降低系统能耗,首先必须从管理上入手,根据液量的变化,随时合理匹配运行机泵,尽量以小泵代替大泵,避免大马拉小车,降低能耗损失。
(2)在输油系统节能降耗工作中,具体实施应从系统优化、节电等方面入手,通过对转油站的系统优化调整,提高系统负荷率,并以高效泵代替低效泵,充分利用变频调速技术,提高输油系统的运行效率,尽可能与管路特性匹配,达到降低泵管压差,减小节流损失的目的。