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摘 要:目前,随着矿产资源的日益贫化,加之人工成本的日渐提升,随之而来的生产成本也越来越高。为了追求利益的最大化,很多企业都在通过减少人力来降低成本。这些因素促使着矿山企业不断加大自动化系统的投入。目前,实现碎矿系列综合自动化,皮带机、破碎机等设备的无人值守已成为铁矿企业发展的必经之路。
关键词:自动化改造;碎矿
1 概述
本实施方案包括柏泉铁矿粗碎车间、中碎车间、高压辊磨车间、筛分一车间、筛分二车间等区域的自动化改造、视频监控调试等。通过自动化改造,加装视频监控,恢复皮带机保护装置、物料显示、自动化系统等现存故障,通过集中值守和岗位巡检等方式进行人力资源优化。首先在粗碎、中碎、筛一、高压辊、筛二、中储仓等六处地点进行自动化改造,加装视频监控设备,恢复中储仓的2台料位计。其次在中碎、高压辊厂房内恢复3台料位计。然后实现两台高压辊磨机和中碎矿仓下料口的远程监控。最后从筛分二原破碎中控室铺设光纤至西门,再打通西门至办公楼的生产总调中心光纤链路,通过实时监控生产和视频画面等方式进行生产管控。
以上区域的监控系统前端全部采用数字摄像头、中间使用网线或者光纤传输、后端使用大华7016综合平台一体机统一管理NVR及摄像头及其他设备,总监控室设办公楼一楼总调办公室。
2 具體方案
2.1实施方案
通过加装摄像头、进行二次显示、修复物位计、改装操作箱、岗位巡查优化等方式进行改造。其中,物位计更换为受水雾、灰尘影响不大的产品;摄像头更换为具备防尘、防雾、自动调焦的摄像头,以便于调度指挥生产。
2.1.1恢复粗碎重型皮带和1#皮带中下部、筛一振动筛和10#皮带、筛一9#皮带下和11#皮带、筛二12#皮带及中储仓顶部、筛二8台振动筛及8条皮带、筛二25和32#皮带六处地点的视频监控、自动化改造,并先恢复中储仓顶部2台料位计以观测效果。
2.1.2进行1#皮带中上部、14#皮带中上部、中碎机2#、3#给矿皮带机处等四处地点自动化系统恢复、视频监控恢复和新装,更换中破碎顶层2台料位计,恢复高压辊16#矿仓1台料位计。
2.1.3更换整改区域损坏的摄像头24个,新增12个摄像头。
2.1.4进行自动化系统现存的网络和硬件设备故障的排除和恢复。在中控室新增一台汇聚交换机和一台大华解码器,两台显示器轮巡显示画面,再加装一台电脑可以随时调取现场画面。
2.1.5调度中心架构搭建及碎矿视频改造方案:利用原有光纤链路,将碎矿监控机房搬至办公楼机房。同时重新敷设一条筛分二车间至办公楼西门的光缆。重新熔接办公楼至库房光缆,连通办公楼和库房的链路。以此线路架构来完成集控中心的线路搭建。同时在办公楼搭建视频管理平台,以管理生产画面。
2.2单体调试
设备的单体调试一般在监控室进行。网线一头接笔记本电脑网口,另一头摄像头网口。通过对应的适配器给摄像头供电,接通电源,摄像头电源指示灯亮。给笔记本电脑配置一个与摄像头初始ip在同一个段上的任意ip,然后使用浏览器登录摄像头初始ip,访问摄像头,并设置摄像头的各种参数。设置完毕后讲重要信息做好记录。
2.3联合调试
系统支持30以上录像本地存储,并支持进一步扩展。
系统通过网口或其它相关接口,实现与图形工作站及控制键盘的连接。
系统内置日期、时间、字符发生器,在每幅图像中叠加摄像机的编号、位 置以及实时变化的时间(包括年、月、日、时、分、秒)。摄像机标题以全中文显示,日期/时间格式可调整。
系统具有视频丢失检测功能。
系统具有实时监控系统状态功能。
支持快进、快退、慢进、逐帧等播放模式,快进/快退速度可调整。
支持外接键盘及工作站软件等远程集中控制
支持用户权限管理。
支持WEB远程监控模式。
支持实时图像显示。
支持对硬盘录像机进行网络集中管理。
通过软件在多台工作站显示实时画面
3 主要设备技术参数
3.1大华DH-DSS7016S2-D大华监控平台一体机
嵌入式Linux一体机,30*24小时稳定运行
支持1000M流媒体转发和384M本地存储
支持本地硬盘RAID 0、1、5
支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入
支持IVS-B/PC等智能设备接入
3.2大华DH-EVS5016S 16盘位经济型磁盘阵列
采用高性能多核处理器
支持ONVIF、GB28181、PSIA等协议
支持128路2Mbps视频1:1:1接入、存储、转发
支持(1T、2T、3T、4T)SATA/SAS磁盘混插
3.3核心交换机
传输速率:10/100/1000Mbps
背板带宽:598Gbps/5.98Tbps
包转发率:222Mpps
3.4打滑检测器XLDH-F-Ⅱ
工作电压:AC100~240V 50/60Hz
整机功耗:15W
输出方式:1组开关量
负载电流:AC380V 3A,DC24V 3A
检测范围:10~9999转/分
防护等级:IP67
3.5跑偏开关XLPP-Ⅰ
负载电流:AC380V 3A,DC24V 3A
触点方式及数量:第1级:1*SPDT单刀双掷,第2级:1*SPDT单刀双掷
防护等级:IP67
3.6雷达物位计LW-2063
最大量程:0-30m
测量精度:±10mm
过程电压:-1.0~60bar
信号输出:4~20Ma/HART 两线制/四线制
供电电源:18~26VDC/150~240VAC
4 效益分析
顺利实施后,配合集中值守和巡检制管理模式的推进,能够实现8处地点的无人值守,合计减少24人。中控人员通过视频监控、生产画面、料位显示等方式指挥生产。
初期,计划设置巡检人员6人,执行三班制巡检;安排8-10名长白班机动维护人员,同白班巡检人员共同进行无人区域的设备加油、卫生、启停安全确认、更换托辊等工作,合计减少岗位人员8-10人左右。
5 结语
为确保不影响矿山的正常生产任务,改造工期应控制在2个月以内。改造完成后生产管理模式需要适当调整,中控室碎矿部分作为碎矿生产调度指挥中心,根据作业区下达的生产指令,协调组织现场的生产任务,并应做好对相关人员培训,确保项目改造成功实施。
参考文献
[1] 孙娜.中波发射台自动化监控系统的实践和完善[J].视听.2013(05)
[2] 李道霖.电气控制与PLC原理及应用 [M].北京:电子工业出版社,2004
[3] 王彪,龙锴鹏,张传兴.PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用[J].科技风.2018(04)
关键词:自动化改造;碎矿
1 概述
本实施方案包括柏泉铁矿粗碎车间、中碎车间、高压辊磨车间、筛分一车间、筛分二车间等区域的自动化改造、视频监控调试等。通过自动化改造,加装视频监控,恢复皮带机保护装置、物料显示、自动化系统等现存故障,通过集中值守和岗位巡检等方式进行人力资源优化。首先在粗碎、中碎、筛一、高压辊、筛二、中储仓等六处地点进行自动化改造,加装视频监控设备,恢复中储仓的2台料位计。其次在中碎、高压辊厂房内恢复3台料位计。然后实现两台高压辊磨机和中碎矿仓下料口的远程监控。最后从筛分二原破碎中控室铺设光纤至西门,再打通西门至办公楼的生产总调中心光纤链路,通过实时监控生产和视频画面等方式进行生产管控。
以上区域的监控系统前端全部采用数字摄像头、中间使用网线或者光纤传输、后端使用大华7016综合平台一体机统一管理NVR及摄像头及其他设备,总监控室设办公楼一楼总调办公室。
2 具體方案
2.1实施方案
通过加装摄像头、进行二次显示、修复物位计、改装操作箱、岗位巡查优化等方式进行改造。其中,物位计更换为受水雾、灰尘影响不大的产品;摄像头更换为具备防尘、防雾、自动调焦的摄像头,以便于调度指挥生产。
2.1.1恢复粗碎重型皮带和1#皮带中下部、筛一振动筛和10#皮带、筛一9#皮带下和11#皮带、筛二12#皮带及中储仓顶部、筛二8台振动筛及8条皮带、筛二25和32#皮带六处地点的视频监控、自动化改造,并先恢复中储仓顶部2台料位计以观测效果。
2.1.2进行1#皮带中上部、14#皮带中上部、中碎机2#、3#给矿皮带机处等四处地点自动化系统恢复、视频监控恢复和新装,更换中破碎顶层2台料位计,恢复高压辊16#矿仓1台料位计。
2.1.3更换整改区域损坏的摄像头24个,新增12个摄像头。
2.1.4进行自动化系统现存的网络和硬件设备故障的排除和恢复。在中控室新增一台汇聚交换机和一台大华解码器,两台显示器轮巡显示画面,再加装一台电脑可以随时调取现场画面。
2.1.5调度中心架构搭建及碎矿视频改造方案:利用原有光纤链路,将碎矿监控机房搬至办公楼机房。同时重新敷设一条筛分二车间至办公楼西门的光缆。重新熔接办公楼至库房光缆,连通办公楼和库房的链路。以此线路架构来完成集控中心的线路搭建。同时在办公楼搭建视频管理平台,以管理生产画面。
2.2单体调试
设备的单体调试一般在监控室进行。网线一头接笔记本电脑网口,另一头摄像头网口。通过对应的适配器给摄像头供电,接通电源,摄像头电源指示灯亮。给笔记本电脑配置一个与摄像头初始ip在同一个段上的任意ip,然后使用浏览器登录摄像头初始ip,访问摄像头,并设置摄像头的各种参数。设置完毕后讲重要信息做好记录。
2.3联合调试
系统支持30以上录像本地存储,并支持进一步扩展。
系统通过网口或其它相关接口,实现与图形工作站及控制键盘的连接。
系统内置日期、时间、字符发生器,在每幅图像中叠加摄像机的编号、位 置以及实时变化的时间(包括年、月、日、时、分、秒)。摄像机标题以全中文显示,日期/时间格式可调整。
系统具有视频丢失检测功能。
系统具有实时监控系统状态功能。
支持快进、快退、慢进、逐帧等播放模式,快进/快退速度可调整。
支持外接键盘及工作站软件等远程集中控制
支持用户权限管理。
支持WEB远程监控模式。
支持实时图像显示。
支持对硬盘录像机进行网络集中管理。
通过软件在多台工作站显示实时画面
3 主要设备技术参数
3.1大华DH-DSS7016S2-D大华监控平台一体机
嵌入式Linux一体机,30*24小时稳定运行
支持1000M流媒体转发和384M本地存储
支持本地硬盘RAID 0、1、5
支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入
支持IVS-B/PC等智能设备接入
3.2大华DH-EVS5016S 16盘位经济型磁盘阵列
采用高性能多核处理器
支持ONVIF、GB28181、PSIA等协议
支持128路2Mbps视频1:1:1接入、存储、转发
支持(1T、2T、3T、4T)SATA/SAS磁盘混插
3.3核心交换机
传输速率:10/100/1000Mbps
背板带宽:598Gbps/5.98Tbps
包转发率:222Mpps
3.4打滑检测器XLDH-F-Ⅱ
工作电压:AC100~240V 50/60Hz
整机功耗:15W
输出方式:1组开关量
负载电流:AC380V 3A,DC24V 3A
检测范围:10~9999转/分
防护等级:IP67
3.5跑偏开关XLPP-Ⅰ
负载电流:AC380V 3A,DC24V 3A
触点方式及数量:第1级:1*SPDT单刀双掷,第2级:1*SPDT单刀双掷
防护等级:IP67
3.6雷达物位计LW-2063
最大量程:0-30m
测量精度:±10mm
过程电压:-1.0~60bar
信号输出:4~20Ma/HART 两线制/四线制
供电电源:18~26VDC/150~240VAC
4 效益分析
顺利实施后,配合集中值守和巡检制管理模式的推进,能够实现8处地点的无人值守,合计减少24人。中控人员通过视频监控、生产画面、料位显示等方式指挥生产。
初期,计划设置巡检人员6人,执行三班制巡检;安排8-10名长白班机动维护人员,同白班巡检人员共同进行无人区域的设备加油、卫生、启停安全确认、更换托辊等工作,合计减少岗位人员8-10人左右。
5 结语
为确保不影响矿山的正常生产任务,改造工期应控制在2个月以内。改造完成后生产管理模式需要适当调整,中控室碎矿部分作为碎矿生产调度指挥中心,根据作业区下达的生产指令,协调组织现场的生产任务,并应做好对相关人员培训,确保项目改造成功实施。
参考文献
[1] 孙娜.中波发射台自动化监控系统的实践和完善[J].视听.2013(05)
[2] 李道霖.电气控制与PLC原理及应用 [M].北京:电子工业出版社,2004
[3] 王彪,龙锴鹏,张传兴.PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用[J].科技风.2018(04)