巴基斯坦Nishat循环流化床锅炉结焦事故分析

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  摘 要:循环流化床(即CFB)技术是近几十年来迅速发展起来的一项高效、清洁燃烧技术。随着大量的CFB锅炉投入生产运行,CFB锅炉运行特点逐渐为大家所掌握。但由于其固有的一些特点,运行中仍经常出现问题。结焦就是CFB锅炉运行中较常见的问题,它直接影响到锅炉的安全经济运行。本文就巴基斯坦Nishat项目CFB锅炉结焦事故过程的分析,谈谈关于预防CFB锅炉结焦的一些体会。
  关键词:CFB锅爐;结焦;事故分析;预防
  
  1 工程概况
  本工程是为巴基斯坦NISHAT CHUNIAN 有限责任公司建造的自备电厂项目。该项目由中机国能电力工程有限公司总承包并设计,采用的是杭州锅炉集团有限公司设计制造的NG-110/9.91/540-M 型CFB锅炉,安装单位为中国机械工业第四建设工程有限公司,调试单位为济南中能电力工程有限公司。
  2 锅炉结焦过程
  1#锅炉已于2016年3月份用木炭对炉膛进行过中低温烘炉,未对返料器进行中低温烘炉,于5月份对1#锅炉返料器进行中低温烘炉。烘炉方案为床下轻油点火枪投入,利用高温循环床料对旋风分离器及返料器进行烘炉。
  5月2日开始烘炉点火前冷态通风试验。首先对锅炉床面铺设厚度为约500mm的床料。14:30开一次风至返料风管道电动门,依次启动引风机B、一次风机A、B,调整风量到一次风机80%额定电流,炉膛微负压做流化试验。床料完全流化时一次风机电流A:12.5A、B:13.0A;风量左侧17500Nm3/h、右侧18200Nm3/h;空预器出口压力-6.5mbar,返料器压力、温度均显示不正常。然后由炉膛流化风门切换至点火风门,做点火流化试验,然后微开炉膛流化风门。返料风机未调试完毕无法启动,投入一次风充当返料风。18:30锅炉点火前吹扫,控制油压在0.5MPa做雾化试验,雾化情况良好。油压降至0.2MPa,雾化压缩空气控制在6bar(表盘量程6bar)。点火枪执行器无法动作,手动对油枪进行点火,点火成功后,通过控制油压调节油枪出力,按厂家给定烘炉温度曲线缓慢升温。然后维持正常燃烧,间断性切换油枪,进入中温烘炉阶段。
  5月3日8:00锅炉基本参数如下:风室温度700℃、炉膛出口温度300℃、返料器底部温度30℃、排烟温度80℃。因炉膛出口温度持续在300℃左右,不能满足中低温烘炉需求,料层变薄计划申请投煤,碎煤机不能启动无法投煤。故加大油枪出力,风室温度升至850℃,因热工测点量程问题,风室温度持续在850℃(实际温度无从查证)。同时考虑到返料问题,决定启动返料风机,调整后锅炉运行仍不正常,申请停炉。
  5月4日6:00打开炉膛人孔门检查,发现大块结焦,床料厚度约200mm。打开返料器人孔门检查,返料器堆积物料为潮湿状。启动各风机进行大风量吹扫降温。18:00放光床料并待炉膛温度进一步冷却,进入炉膛人工清焦,左侧床面正对返料口位置,排渣口周边形成一 弧形结焦带,造成床左风帽大面积烧坏。
  3 烘炉问题汇总
  此次烘炉工作开展过程中存在以下问题:
  1)安装人员联络及施工不当,将返料器用于烘炉排汽的排湿孔全部封堵;
  2)点火枪执行器未调完无法投入,烘炉过程中手动点火、切油枪,烘炉切换油枪困难,存在单侧油枪长时间投运的情况;
  3)返料风机未调完,烘炉期间利用一次风做返料风,一次风机出口19.25KPa,返料风设计压力68.6KPa,压力过低无法建立良好物料循环;
  4)锅炉运行监视参数投入不好,如料层差压、风室温度等,造成加大油枪出力后风室温度远超850℃;
  5)左右两侧燃烧器调风挡板内部实际位置与外部标识相反,油枪投入过程中配风不当,油枪周边积碳严重;
  6)在处理被烧坏风帽过程中,发现两个正常排渣口及中间事故排渣口周边均缺少风帽;
  7)现场职责分工混乱,未设置专门运行、监理岗位,调试人员兼任保运工作,调试的验收工作不严谨,很多设备存在试运即投运情况。
  4 结焦原因认定
  经各参建单位联合检查分析,基本认定本次结焦事故原因有如下几点:
  1)返料风机在烘炉期间未投入,导致物料循环无法正常建立,且返料器内存在杂物未清理,脱落进入床上影响床料流化;
  2)烘炉过程中,物料循环不畅导致床料变薄容易被吹穿,并且排渣口周边缺少风帽,引起床料流化不稳定、不均匀;
  3)返料器排湿孔被安装人员封堵,导致烘炉过程中浇筑料内水分无法正常排出,部分水分通过返料腿进入床上,进一步恶化了床料流化效果;
  4)点火装置未调试完毕,不具备远方启停条件,运行人员就地投切油枪耗时较长,存在较长时间单侧油枪投入情况,造成单侧温度过高;
  5)部分热工测点存在问题,在烘炉过程中显示不准确、不及时,影响运行人员判断,造成局部区域超温。
  5 结焦事故整改
  本次结焦事故影响了工期进度,巴方加强对机组验收强度,并针对此次事故存在的问题作出了整改:
  1)将2#炉风帽替换1#炉风帽,锅炉厂补发风帽配件;
  2)加快安装调试进度,对烘炉过程中需投入设备进行试运;
  3)确认燃烧器调风挡板位置、布置燃烧器点火装置,并经调试验收合格,实现了自动点火;
  4)安装单位重新在返料器开排湿孔,并验收合格;
  5)在巴方的监督下重新对所有测点进行传动;
  6)燃用木头对返料器中低温烘炉。
  经过此次结焦事故之后,各单位提高了工作质量,加强了验收力度,返料器中低温烘炉、投床下油枪高温烘炉及煮炉、锅炉吹管等工作均顺利完成。
  6 结焦事故预防
  1)加强运行参数监视,避免造成不必要的事故,床温一般控制在850℃~950℃,温度过高易造成流化床体结焦;
  2)加强返料量控制,不正常的返料量对CFB锅炉正常运行存在重大影响;
  3)燃烧调整过程中要做到少量多次,避免温度大起大落,同时避免偏烧;
  4)点火前一定要做好流化试验,就地观察底料流化情况及厚度,确保合格;
  5)冷态启动前床料应适当多加一些,尤其在回料阀清空的情况下,可以避免床温高不易控制的现象。
  参考文献:
  [1]刘立志,李应宾.循环流化床锅炉运行浅见.
  [2]杭州锅炉集团股份有限公司.巴基斯坦Nishat锅炉设计说明书.
  [3]唐权利,李涛.300 MW 循环流化床锅炉调试中的问题处理.
  [4]赵钧.循环流化床锅炉的调试.
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