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【摘 要】 本文根据工程中采用CFG桩复合地基在检测过程中出现的有关质量问题的争议,从多方原因多角度进行分析、判断,总结出在CFG桩施工和检测时中应注意的事项。
【关键词】 CFG桩复合地基 载荷试验 抽芯检测 垫层材料
河北省某市一住宅楼工程,地上24层,地下1层,框架剪力墙结构,筏板基础,基底标高为-4.56m。根据结构设计要求,采用CFG桩复合地基进行处理,处理后复合地基承载力特征值不小于360kpa,桩端持力层为(5)层粉质粘土。
1.地层概况
本区地层为第四系全新统~上更新统河流冲积夹湖积地层,主要地层及CFG桩设计参数如表1:
2.CFG桩复合地基设计参数
设计桩径:400mm;有效桩长:18.0m;桩顶土质为(2)层粘土,桩端土质为(5)层粉质粘土。计算单桩承载力特征值为715KN,采用值为645KN,面积置换率为5.43%,桩间距为1.51*1.53m,矩形布置,桩身材料采用预拌混凝土,强度为C20。褥垫层采用5~10mm碎石屑,厚度200mm。桩总数为478根。
3.施工概况
该工程于2012年9月份施工,历时12天。采用长螺旋钻孔管内泵压成桩工艺,施工时在自然地面上施工。
4.质量检测情况
在CFG桩完成40天后,由检测公司进行了单桩复合地基承载力及桩身完整性检测。并对混凝土试块进行了试验。根据试块试验结果,混凝土强度约23.2~27.8MPa,达到了设计强度。
在现场抽取了不少于20%桩进行了桩身完整性检测,根据测试结果,除4根桩为浅部轻度离析,其他均为I类桩。随后进行了单桩复合地基承载力检测,抽取了三根试验桩,试验采用堆载慢速加压法。试验共分八级进行。
根据试验结果,除一组达到设计要求外,其他二组均未达到设计要求,均为在第八级加载后突降破坏,后又增加二根试验,均在第八级加载后发生突降破坏。
5.对质量问题相关方意见
试验结果为复合地基承载力不能满足设计要求。对不合格原因,相关各方发生争议,主要如下:
建设单位:压桩不合格,就是质量不合格。其认为是施工单位偷工减料,并且认为设计有问题。理由是相邻一栋建筑的桩长采用的是22m,桩试验均合格。据了解,相邻建筑物亦采用CFG桩复合地基,地层情况与本工程基本相同,除桩长采用22m,桩间距采用1.65*2.00m外,其桩身材料亦为C20混凝土,但非同一检测单位。建设单位要求按22mm桩长重新成桩。
施工单位:施工均按设计施工,不存在偷工减料问题,桩长、桩径、混凝土灌注量均达到了设计要求。其认为可能是混凝土有问题,由于混凝土为建设方指定供应商,因此不是施工方的责任,要求先查明原因,不同意重新成桩。
设计单位:技术人员对现场进行了检查,根据测试结果及施工记录,桩长满足设计要求,桩径除个别桩个别断面稍小外,均满足设计要求。桩头处理由甲方指定单位完成,桩头表面平整度差,高低不平,个别桩头为斜面,表观混凝土强度尚可,个别桩头石子含量较少。对试验不合格桩挖开后,四根桩均为桩头破碎,深度不超过20cm,测试用的垫层材料采用的是1~3cm碎石,含卵石,大部分粒径在2cm,个别达到了4cm以上,厚度为15cm。因此,设计要求先对混凝土强度进行判断,并抽芯取样检测,并要求更换垫层材料及对桩头进行处理,按规范要求进行扩大检测。
检测单位:检测采用本地区通常做法,以往未出现过问题,检测应该没有问题。
由于各方意见存在争议,最终根据多位岩土专家意见,认为设计方案没有缺陷,要求对桩进行抽芯测定桩体材料强度,并进行扩大检测。
6.桩质量复验结果
抽芯测试结果:共在六根桩进行了抽芯检测,结果是各桩桩身完整,未发现断桩等明显缺陷。根据取试块试验结果,试块轴心抗压强度值,除一组平均值为18.6MPa,其他各组平均值为25.7~36.8MPa。混凝土强度变化区间大,但根据验算,低值亦在允许范围内,故可确定混凝土基本可以满足设计要求。
其后,重新委托一各方均认可的检测单位重新选择桩进行扩大检测。根据设计方要求,垫层改用5~10mm碎石屑,厚度采用200mm,并先对桩头进行清平后再铺设垫层再试验。本次共选择了六根桩试验,在检测过程中由监理全程监控。
根据六根桩测试结果,单桩承载力特征值均达到了设计要求,对于检测结果相关各方均表示认可。
7.原因分析
根据现场调查与综合分析,本工程桩质量二次结果不同,原因是方面的,主要有以下原因:
(1)混凝土强度:从试验结果,强度可以满足设计要求,但从试验结果值上来看,局部强度较低。分析其原因,一是混凝土本身问题,本地用石子采用的是碎石+卵石,卵石最大直径22cm(在灌注混凝土时捡出),含量不均匀,人为造成石子含量的变化较大,从而影响混凝土强度。二是在成桩时,由于局部离析影响混凝土强度。
(2)CFG桩施工方面主要有:
①保护桩长不足:由于本工程是在原自然地面施工的桩,空桩长度达4.0米,停钻时间及位置控制上存在一定困难,造成部分桩的保护桩长较小,桩呈现浅部离析,影响桩体混凝土强度。
②截桩头不规范:截桩头方法不合理,现场施工方法为用切割锯在三个方向切割,然后用钩机钩断,造成桩头高低不平及斜桩面的现象。由于截桩人员是由建设方直接委托施工,桩基施工单位不能有效控制质量,故只能就其结果修整,故桩头质量平整度较差。
(3)CFG桩检测方法不严谨:
①桩头处理:在检测前仅由施工单位对桩头做了简单处理,不能保证桩头表面平整度。试验桩头出现一边高一边低或者中间低四周高等情况。
②垫层选择:按照设计要求,垫层应采用中粗砂或5~10mm的碎石屑材料,而检测用的为10~30mm碎石(含卵石,个别达到4cm以上),粒径偏大,从而导致碎石垫层与桩头的有效接触面积相对减小较多。
以上方面均会导致应力集中从而导致桩头混凝土被压碎。
(4)现场监管方面: CFG桩施工参与方较多,现场监管不到位,以致于质量控制、衔接等方面不可避免的出现问题,进一步对施工质量造成影响。
8.结论与建议
CFG桩是目前应用较为广泛的一种地基处理方式,但是质量问题也是时有发生。本工程在检测过程中发现的问题,也具有一事实上普遍性,因此,在进行CFG桩施工检测过程中,应着重做好以下几个方面:
(1)在施工队伍上,少分包及指定分包,有效减少不必要的扯皮及管理上的错位。
(2)CFG桩施工方法上,应严格按规范要求操作,做好试桩,准确控制好施工参数,桩头处理严格按操作规程进行,以保证桩的质量不因后期施工受影响。
(3)CFG桩复合地基检测时,应按规范或设计要求选择垫层材料、承压板直径、加载量等,并对桩头做好再次处理,以保证试验结果具有代表性。
(3)对于出现质量问题,应先分析其造成原因,不要急于下结论。根据分析的原因决定如何处理,这样,可避免造成不必要的浪费。
参考文献
[1] 《CFG桩复合地基技术及工程实践》 中国水利水电出版社 2001年,闫明礼,张东刚
[2] 《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》DB 13(J)/T123-2011,河北省建设厅,2011
【关键词】 CFG桩复合地基 载荷试验 抽芯检测 垫层材料
河北省某市一住宅楼工程,地上24层,地下1层,框架剪力墙结构,筏板基础,基底标高为-4.56m。根据结构设计要求,采用CFG桩复合地基进行处理,处理后复合地基承载力特征值不小于360kpa,桩端持力层为(5)层粉质粘土。
1.地层概况
本区地层为第四系全新统~上更新统河流冲积夹湖积地层,主要地层及CFG桩设计参数如表1:
2.CFG桩复合地基设计参数
设计桩径:400mm;有效桩长:18.0m;桩顶土质为(2)层粘土,桩端土质为(5)层粉质粘土。计算单桩承载力特征值为715KN,采用值为645KN,面积置换率为5.43%,桩间距为1.51*1.53m,矩形布置,桩身材料采用预拌混凝土,强度为C20。褥垫层采用5~10mm碎石屑,厚度200mm。桩总数为478根。
3.施工概况
该工程于2012年9月份施工,历时12天。采用长螺旋钻孔管内泵压成桩工艺,施工时在自然地面上施工。
4.质量检测情况
在CFG桩完成40天后,由检测公司进行了单桩复合地基承载力及桩身完整性检测。并对混凝土试块进行了试验。根据试块试验结果,混凝土强度约23.2~27.8MPa,达到了设计强度。
在现场抽取了不少于20%桩进行了桩身完整性检测,根据测试结果,除4根桩为浅部轻度离析,其他均为I类桩。随后进行了单桩复合地基承载力检测,抽取了三根试验桩,试验采用堆载慢速加压法。试验共分八级进行。
根据试验结果,除一组达到设计要求外,其他二组均未达到设计要求,均为在第八级加载后突降破坏,后又增加二根试验,均在第八级加载后发生突降破坏。
5.对质量问题相关方意见
试验结果为复合地基承载力不能满足设计要求。对不合格原因,相关各方发生争议,主要如下:
建设单位:压桩不合格,就是质量不合格。其认为是施工单位偷工减料,并且认为设计有问题。理由是相邻一栋建筑的桩长采用的是22m,桩试验均合格。据了解,相邻建筑物亦采用CFG桩复合地基,地层情况与本工程基本相同,除桩长采用22m,桩间距采用1.65*2.00m外,其桩身材料亦为C20混凝土,但非同一检测单位。建设单位要求按22mm桩长重新成桩。
施工单位:施工均按设计施工,不存在偷工减料问题,桩长、桩径、混凝土灌注量均达到了设计要求。其认为可能是混凝土有问题,由于混凝土为建设方指定供应商,因此不是施工方的责任,要求先查明原因,不同意重新成桩。
设计单位:技术人员对现场进行了检查,根据测试结果及施工记录,桩长满足设计要求,桩径除个别桩个别断面稍小外,均满足设计要求。桩头处理由甲方指定单位完成,桩头表面平整度差,高低不平,个别桩头为斜面,表观混凝土强度尚可,个别桩头石子含量较少。对试验不合格桩挖开后,四根桩均为桩头破碎,深度不超过20cm,测试用的垫层材料采用的是1~3cm碎石,含卵石,大部分粒径在2cm,个别达到了4cm以上,厚度为15cm。因此,设计要求先对混凝土强度进行判断,并抽芯取样检测,并要求更换垫层材料及对桩头进行处理,按规范要求进行扩大检测。
检测单位:检测采用本地区通常做法,以往未出现过问题,检测应该没有问题。
由于各方意见存在争议,最终根据多位岩土专家意见,认为设计方案没有缺陷,要求对桩进行抽芯测定桩体材料强度,并进行扩大检测。
6.桩质量复验结果
抽芯测试结果:共在六根桩进行了抽芯检测,结果是各桩桩身完整,未发现断桩等明显缺陷。根据取试块试验结果,试块轴心抗压强度值,除一组平均值为18.6MPa,其他各组平均值为25.7~36.8MPa。混凝土强度变化区间大,但根据验算,低值亦在允许范围内,故可确定混凝土基本可以满足设计要求。
其后,重新委托一各方均认可的检测单位重新选择桩进行扩大检测。根据设计方要求,垫层改用5~10mm碎石屑,厚度采用200mm,并先对桩头进行清平后再铺设垫层再试验。本次共选择了六根桩试验,在检测过程中由监理全程监控。
根据六根桩测试结果,单桩承载力特征值均达到了设计要求,对于检测结果相关各方均表示认可。
7.原因分析
根据现场调查与综合分析,本工程桩质量二次结果不同,原因是方面的,主要有以下原因:
(1)混凝土强度:从试验结果,强度可以满足设计要求,但从试验结果值上来看,局部强度较低。分析其原因,一是混凝土本身问题,本地用石子采用的是碎石+卵石,卵石最大直径22cm(在灌注混凝土时捡出),含量不均匀,人为造成石子含量的变化较大,从而影响混凝土强度。二是在成桩时,由于局部离析影响混凝土强度。
(2)CFG桩施工方面主要有:
①保护桩长不足:由于本工程是在原自然地面施工的桩,空桩长度达4.0米,停钻时间及位置控制上存在一定困难,造成部分桩的保护桩长较小,桩呈现浅部离析,影响桩体混凝土强度。
②截桩头不规范:截桩头方法不合理,现场施工方法为用切割锯在三个方向切割,然后用钩机钩断,造成桩头高低不平及斜桩面的现象。由于截桩人员是由建设方直接委托施工,桩基施工单位不能有效控制质量,故只能就其结果修整,故桩头质量平整度较差。
(3)CFG桩检测方法不严谨:
①桩头处理:在检测前仅由施工单位对桩头做了简单处理,不能保证桩头表面平整度。试验桩头出现一边高一边低或者中间低四周高等情况。
②垫层选择:按照设计要求,垫层应采用中粗砂或5~10mm的碎石屑材料,而检测用的为10~30mm碎石(含卵石,个别达到4cm以上),粒径偏大,从而导致碎石垫层与桩头的有效接触面积相对减小较多。
以上方面均会导致应力集中从而导致桩头混凝土被压碎。
(4)现场监管方面: CFG桩施工参与方较多,现场监管不到位,以致于质量控制、衔接等方面不可避免的出现问题,进一步对施工质量造成影响。
8.结论与建议
CFG桩是目前应用较为广泛的一种地基处理方式,但是质量问题也是时有发生。本工程在检测过程中发现的问题,也具有一事实上普遍性,因此,在进行CFG桩施工检测过程中,应着重做好以下几个方面:
(1)在施工队伍上,少分包及指定分包,有效减少不必要的扯皮及管理上的错位。
(2)CFG桩施工方法上,应严格按规范要求操作,做好试桩,准确控制好施工参数,桩头处理严格按操作规程进行,以保证桩的质量不因后期施工受影响。
(3)CFG桩复合地基检测时,应按规范或设计要求选择垫层材料、承压板直径、加载量等,并对桩头做好再次处理,以保证试验结果具有代表性。
(3)对于出现质量问题,应先分析其造成原因,不要急于下结论。根据分析的原因决定如何处理,这样,可避免造成不必要的浪费。
参考文献
[1] 《CFG桩复合地基技术及工程实践》 中国水利水电出版社 2001年,闫明礼,张东刚
[2] 《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》DB 13(J)/T123-2011,河北省建设厅,2011