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摘要:本文以皖北煤电集团公司卧龙湖煤矿103机巷里段掘进施工工艺流程优化实践为例,介绍了通过优化施工工艺、劳动组合、斜巷运输管理,推行"六步平行作业法"等方法,达到快速掘进的目的。
关键词:流程优化快速掘进平行作业
一、工程概况
103机巷里段设计为矩形断面,规格为B×H=4.0×2.5m,采用锚梁网索支护形式,锚杆为直径20×2000mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,间排距850×800mm,网为10#铁丝编织网,梁为直径12mm钢筋梁,锚索为直径15.24×7500mm钢绞线。
巷道布置在10煤层中,巷道顶、底板岩性为泥岩,煤厚3.2m~1.0m,平均2.4m。瓦斯含量为8.61ml/g。
二、施工设备配置
三、施工流程优化方案的确定与施工准备
根据103机巷里段的地质条件、人员配备情况,以及各工种作业性质、范围、标准、用时等,调研分析施工现状,核定作业时间:
1、分工情况:
掘进事业部一队目前共有职工66人,每班出勤基本在16人左右(包括班队长),人员配置情况:29°斜巷下口2人、29°斜巷上口至103机巷高抽巷下口2人,高抽巷上口55kw绞车处2人、55kw绞车至链板机头放煤共3人,迎头打眼、支护工3人,攉煤2人,两部链板机处2人,合计16人/班。
2、打眼:
迎头打进尺眼和帮部锚杆眼采用一部风锤打眼,进尺眼深2.2米时,由于上部煤较硬,上层6~7个眼每眼用时平均6分钟,下部煤较软,12~14个眼每眼用时平均3分钟,打完一茬炮眼18~21个约用时80~90分钟。帮部锚杆眼每排6根(两帮),每根用时上层2个眼每眼从打眼到安装结束(包括挂网)用时平均9分钟,下部4个眼每眼用时平均6分钟,每排锚杆共用时约40~45分钟,锚杆排距800mm。由于目前顶板岩性较硬,每根锚杆从打眼到安装结束(包括挂网)平均18~20分钟。顶板锚杆每排5根,排距800mm。每排锚杆约用100分钟。做效检三个孔均打9m基本在2~2.5个小时。
3、一茬炮扫眼:
10~12分钟。
4、装药、连线:
50分钟(母线提前放好)。
5、撤人、停电、放炮、通风:
50分钟。(据了解,103机巷里段放炮时70%都出现瞎炮现象,二次放炮又需40~50分钟)。
6、装煤:
放炮后进人后即开始先攉迎头的煤、挖帮顶至可打锚杆时约70~80分钟,有时因车皮供应不及时,攉煤受影响。一茬炮的煤(进尺1.8m)当班基本能出完。
7、延伸链板机约1.5小时:
通过对施工现状的分析和作业时间的核定,发现迎头进尺眼施工和后路运输是制约快速掘进的主要因素。为此,确定施工工艺流程优化方案如下:
1、优化劳动组合
人员分工:
掘進事业部一队目前共有职工66人,每班出勤基本在16人左右(包括班队长)。如果人员能增加到90人左右,每班出勤保证在24人以上,则基本能满足生产需要。这样人员分工如下:29°斜巷下口3人、29°斜巷上口至103机巷高抽巷下口4人,103机巷高抽巷上口55kw绞车处3人、55kw绞车至链板机头放煤共5人,迎头打眼、支护工3人,攉煤4人,两部链板机2人,合计24人/班。
2、加强斜巷运输管理
(1)保证车皮供应,供应单价提高30%,且103机巷里段每个车场均存有足够的车皮,绞车处存有适当数量的重车,确保各绞车满负荷运转,且不出现单钩现象。只要有车皮,迎头应不间断的出货。
(2)根据103机巷里段JD-55型绞车提升4辆重车安全系数校核结果,JD-55KW绞车在103机巷里段480m长的斜巷提升4辆重车完全可行。
(3)提高斜巷运输和机电维修人员的服务意识与工作效率,在力所能及的前提下尽量不让迎头施工人员装卸溜槽、电器设备、打车皮等,尽量不影响正常生产进尺。链板机溜槽应卸在距迎头不超过50m范围内。
3、优化施工工艺,缩短工艺流程,提高工时利用
(1)打眼:
打进尺眼或帮部锚杆眼时,上部硬煤采用风锤打,下部软煤可采用风煤钻打,风煤钻比风锤的钻进速度快,且两种钻具同时使用,平行作业,提高钻眼速度,节省循环时间。根据目前煤层较稳定的情况,帮部锚杆应滞后迎头5m,从而有利于实现打进尺眼与打帮部锚杆平行作业。打锚索可与装药连线平行作业。增加风锤,迎头至少两部风锤同时打眼。
(2)爆破:
查明放炮存在瞎炮的原因,采取有效措施克服,杜绝瞎炮现象。
(3)延伸链板机溜槽:
目前延伸链板机溜槽是一天一延伸,根据现场条件,应优化为班班延伸,即在每班放炮后进行延伸链板机溜槽,且保证与做效检平行作业。
4、优化工艺流程,推行"六步平行作业法"
通过对生产中的重点环节进行调查统计、分析,优化劳动组合,优化工艺流程,优化工时利用;推广"六步平行作业法"。
(1)顶板临时支护、打进尺眼与攉煤出货平行;
(2)打进尺眼与刷帮、帮部支护平行作业;
(3)打锚索眼与装药、连线平行作业;
(4)迎头施工与水沟施工平行;
(5)迎头施工与后路运输平行;
(6)延伸链板机溜槽与管线敷设平行;
四、实施效果
通过实施施工流程优化方案,掘进事业部一队在103机巷里段的掘进效率明显提高、系统效能得到了较大的发挥,主要体现在以下几方面:
1、掘进进尺明显提高
103机巷里段自开始施工以来(其中由于瓦斯大暂停施工及通防部打钻影响,有若干天无法进尺),每月平均进尺60 m,平均每个圆班进尺4m~5m;实施流程优化方案后,每个小班进尺5.5m~6.5m,每月平均进尺达120m,掘进进尺同比提高50%,掘进效率显著提高。
2、运输系统更加畅通
实施流程优化方案前,每班出货30-40车;实施流程优化方案后,每班70-110车,运输效率提高一倍,运输系统更加畅通。
3、经济效益大幅提高
实施流程优化方案后,103机巷里段与外段提前23天安全贯通,大大缩短了巷道施工时间,经济效益获得了大幅提高。
作者简介:张陆彪(1977-),男,安徽阜阳人,助理工程师,2006年毕业于山东科技大学采矿工程专业,现在皖北煤电集团公司刘桥一矿生产技术部从事技术管理工作。
关键词:流程优化快速掘进平行作业
一、工程概况
103机巷里段设计为矩形断面,规格为B×H=4.0×2.5m,采用锚梁网索支护形式,锚杆为直径20×2000mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,间排距850×800mm,网为10#铁丝编织网,梁为直径12mm钢筋梁,锚索为直径15.24×7500mm钢绞线。
巷道布置在10煤层中,巷道顶、底板岩性为泥岩,煤厚3.2m~1.0m,平均2.4m。瓦斯含量为8.61ml/g。
二、施工设备配置
三、施工流程优化方案的确定与施工准备
根据103机巷里段的地质条件、人员配备情况,以及各工种作业性质、范围、标准、用时等,调研分析施工现状,核定作业时间:
1、分工情况:
掘进事业部一队目前共有职工66人,每班出勤基本在16人左右(包括班队长),人员配置情况:29°斜巷下口2人、29°斜巷上口至103机巷高抽巷下口2人,高抽巷上口55kw绞车处2人、55kw绞车至链板机头放煤共3人,迎头打眼、支护工3人,攉煤2人,两部链板机处2人,合计16人/班。
2、打眼:
迎头打进尺眼和帮部锚杆眼采用一部风锤打眼,进尺眼深2.2米时,由于上部煤较硬,上层6~7个眼每眼用时平均6分钟,下部煤较软,12~14个眼每眼用时平均3分钟,打完一茬炮眼18~21个约用时80~90分钟。帮部锚杆眼每排6根(两帮),每根用时上层2个眼每眼从打眼到安装结束(包括挂网)用时平均9分钟,下部4个眼每眼用时平均6分钟,每排锚杆共用时约40~45分钟,锚杆排距800mm。由于目前顶板岩性较硬,每根锚杆从打眼到安装结束(包括挂网)平均18~20分钟。顶板锚杆每排5根,排距800mm。每排锚杆约用100分钟。做效检三个孔均打9m基本在2~2.5个小时。
3、一茬炮扫眼:
10~12分钟。
4、装药、连线:
50分钟(母线提前放好)。
5、撤人、停电、放炮、通风:
50分钟。(据了解,103机巷里段放炮时70%都出现瞎炮现象,二次放炮又需40~50分钟)。
6、装煤:
放炮后进人后即开始先攉迎头的煤、挖帮顶至可打锚杆时约70~80分钟,有时因车皮供应不及时,攉煤受影响。一茬炮的煤(进尺1.8m)当班基本能出完。
7、延伸链板机约1.5小时:
通过对施工现状的分析和作业时间的核定,发现迎头进尺眼施工和后路运输是制约快速掘进的主要因素。为此,确定施工工艺流程优化方案如下:
1、优化劳动组合
人员分工:
掘進事业部一队目前共有职工66人,每班出勤基本在16人左右(包括班队长)。如果人员能增加到90人左右,每班出勤保证在24人以上,则基本能满足生产需要。这样人员分工如下:29°斜巷下口3人、29°斜巷上口至103机巷高抽巷下口4人,103机巷高抽巷上口55kw绞车处3人、55kw绞车至链板机头放煤共5人,迎头打眼、支护工3人,攉煤4人,两部链板机2人,合计24人/班。
2、加强斜巷运输管理
(1)保证车皮供应,供应单价提高30%,且103机巷里段每个车场均存有足够的车皮,绞车处存有适当数量的重车,确保各绞车满负荷运转,且不出现单钩现象。只要有车皮,迎头应不间断的出货。
(2)根据103机巷里段JD-55型绞车提升4辆重车安全系数校核结果,JD-55KW绞车在103机巷里段480m长的斜巷提升4辆重车完全可行。
(3)提高斜巷运输和机电维修人员的服务意识与工作效率,在力所能及的前提下尽量不让迎头施工人员装卸溜槽、电器设备、打车皮等,尽量不影响正常生产进尺。链板机溜槽应卸在距迎头不超过50m范围内。
3、优化施工工艺,缩短工艺流程,提高工时利用
(1)打眼:
打进尺眼或帮部锚杆眼时,上部硬煤采用风锤打,下部软煤可采用风煤钻打,风煤钻比风锤的钻进速度快,且两种钻具同时使用,平行作业,提高钻眼速度,节省循环时间。根据目前煤层较稳定的情况,帮部锚杆应滞后迎头5m,从而有利于实现打进尺眼与打帮部锚杆平行作业。打锚索可与装药连线平行作业。增加风锤,迎头至少两部风锤同时打眼。
(2)爆破:
查明放炮存在瞎炮的原因,采取有效措施克服,杜绝瞎炮现象。
(3)延伸链板机溜槽:
目前延伸链板机溜槽是一天一延伸,根据现场条件,应优化为班班延伸,即在每班放炮后进行延伸链板机溜槽,且保证与做效检平行作业。
4、优化工艺流程,推行"六步平行作业法"
通过对生产中的重点环节进行调查统计、分析,优化劳动组合,优化工艺流程,优化工时利用;推广"六步平行作业法"。
(1)顶板临时支护、打进尺眼与攉煤出货平行;
(2)打进尺眼与刷帮、帮部支护平行作业;
(3)打锚索眼与装药、连线平行作业;
(4)迎头施工与水沟施工平行;
(5)迎头施工与后路运输平行;
(6)延伸链板机溜槽与管线敷设平行;
四、实施效果
通过实施施工流程优化方案,掘进事业部一队在103机巷里段的掘进效率明显提高、系统效能得到了较大的发挥,主要体现在以下几方面:
1、掘进进尺明显提高
103机巷里段自开始施工以来(其中由于瓦斯大暂停施工及通防部打钻影响,有若干天无法进尺),每月平均进尺60 m,平均每个圆班进尺4m~5m;实施流程优化方案后,每个小班进尺5.5m~6.5m,每月平均进尺达120m,掘进进尺同比提高50%,掘进效率显著提高。
2、运输系统更加畅通
实施流程优化方案前,每班出货30-40车;实施流程优化方案后,每班70-110车,运输效率提高一倍,运输系统更加畅通。
3、经济效益大幅提高
实施流程优化方案后,103机巷里段与外段提前23天安全贯通,大大缩短了巷道施工时间,经济效益获得了大幅提高。
作者简介:张陆彪(1977-),男,安徽阜阳人,助理工程师,2006年毕业于山东科技大学采矿工程专业,现在皖北煤电集团公司刘桥一矿生产技术部从事技术管理工作。