机器人在泥芯搬运的应用

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  摘 要 本文主要介绍机器人应用于铸造企业泥芯搬运,机器人的组成以及控制,PLC与机器人之间的通讯,机器人安全,PLC之间通讯联络。通过消化吸收国外机器人与PLC技术,深入的了解设备,便于设备的维修与维护,保证企业正常的生产。
  关键词 机器人;安全;PLC;DH+;DeviceNet
  中图分类号:TP24 文献标识码:A 文章编号:1671—7597(2013)051-031-02
  机器人在国内铸造企业的广泛应用,不但提高了生产效率,而且改善了工人工作环境,大大降低了人的劳动强度,尤其在产品质量上面去除了人为因素的干扰,内废和外废大幅降低,保证了铸件质量的稳定。本文机器人为意大利COMAU公司生产,属6轴关节型通用机器人,用于搬运等场合。该机器人采用交流伺服驱动技术以及高精度、高刚性的减速机,具有良好的低速稳定性和高速动态响应,并可实现免维护功能。该机器人特点是结构简单、故障率低、容易保养维修。机器人主要构成零件少、配件少、维修费用低、电源消耗低。机器人可以设置在狭窄的空间,场地使用效率高,应用灵活。全部控制可在控制柜屏幕上操作即可,操作简单。
  1 生产工艺及流程
  图1为机器人在制芯车间生产工艺布局,制芯机生产时每射次生产4组泥芯,生产完成后在P00处等待机器人抓取。机器人1#收到取芯信号后将P00处的4组芯抓取并放入旋转工作台的P01位置,放芯完毕后机器人2#在转盘上方等待并发出放芯完成、与转盘不干涉信号。旋转工作台顺时针旋转90度,机器人1#把P01位置已组装好的4组芯抓取到P08处去浸涂料,浸涂料完成后将4组泥芯放置到托盘输送线P07位置,摆放完毕托盘离开进入烘干炉烘干。机器人2#从旋转工作台的P02位置一次抓取2组泥芯,依次摆放到泥芯输送线P05位置2个泥芯输送托盘上,机器人2#回到准备位置,放好泥芯的托盘向前输送。当P06位置上有组装好的泥芯时,机器人2#移至泥芯输送线P06位置上依次抓取已组装好的泥芯,放至旋转工作台PO3位置,机器人2#再次回到准备位置,P06位置上空托盘向前输送。此时机器人2#再次抓取P02位置剩下的2组泥芯,放置到P05位置,然后抓取P06位置组装好的泥芯, 放至旋转工作台PO3剩下的位置,以上步骤完成了四组泥芯的搬运。
  2 PLC及其通讯组成
  泥芯搬运区域共有4个PLC进行电气自动化控制,PLC1控制射芯机区域,PLC2控制机器人1#、机器人2#、转盘、泥芯浸涂区域,PLC3控制泥芯托盘输送区域,PLC4控制泥芯输送组芯区域。PLC1、PLC2、PLC3使用Rockwell SLC5/04处理器,通过DH+通讯,DH+是一种支持控制设备远方编程和数据采集的工业控制网络。DH+可用于多个处理器之间的大量数据交换,其通讯速度比DH485网快2至11倍。SLC处理器、PLC5处理器和上位计算机都可以通过DH+直接联网。DH+支持菊花链和总线带分支的多种网络方式。SLC5/04提供内置的DH+通讯接口,通讯速率为(57.6K、115.2K、230.4K波特率),内置RS232接口,支持DF1全双工,SCADA主/从通讯的DF1半双工以及ASCⅡ串口设备通讯,还可以通过1747-CP3电缆和1761-NET-AIC接入DH485网,DH+网到DH485网的贯通功能(Passthrough),DF1全双工接口到DH+网的贯通功能(Passthrough)。通过DF1接口(通道0)或DH+接口(通道1),使用1747-SN或1747-BSN扫描器模块实现远程I/O现场总线扩展,使用1747-SDN扫描模块实现DeviceNet现场总线扩展。PLC4使用Rockwell 1769 CompactLogix L35E处理器,用户内存1.5MB,有1个EtherNet/IP端口和一个RS232串行端口,可进行EtherNet、ControlNet、DeviceNet、串行通讯。
  3 机器人及其控制集成
  泥芯搬運区域共有2台6轴关节式工业机器人组成,机器人型号分别为COMAU SMART NJ370-2.7和SMART H1L。SMART NJ370-2.7为COMAU公司第四代产品,腕关节最大负载370 Kg,1轴最大回转半径2.7 m、回转角度+/-180°,自重2100 Kg,定位精度+/-0.15mm。SMART H1L为COMAU公司第三代产品,腕关节最大负载125 Kg,1轴最大回转半径2.5 m、回转角度+/-180°,自重1500 Kg,定位精度+/-0.30 mm,两台机器人6个轴均使用AC伺服电机并带有绝对编码器。控制柜内有电源模块、控制系统CPU(负责运动轨迹运算和I/O、人机接口处理)、系统I/O模块、外接I/O模块、通讯模块、安全模块,伺服控制部分由伺服CPU(负责6个轴伺服控制运算)、整流模块、6个伺服轴模块。软件安装可以根据厂家提供的系统盘先安装系统软件,再安装伺服控制软件。用户程序使用PDL编程语言,在上述软件安装完毕后通过PC导入。
  机器人1#采用DeviceNet与PLC2通讯,在PLC2机架第14、15槽分别有两块1747-SDN DeviceNet扫描模块,14槽1747-SDN模块作为主站与1#机器人作为从站通讯,15槽1747-SDN模块作为从站与PLC4 DeviceNet扫描模块(1769-SDN)为主站通讯。1#机器人端DeviceNet模块配置主要有通讯速率、网络地址有效地址范围为0.63、供应商ID、产品代码、与主站PLC交换的用户字节数、从站交换的输入数等于输出数、控制器序列号。
  机器人2#采用Remoter I/O与PLC2通讯,在PLC2机架第1插槽装有1747-SN RIO通讯扫描模块,用RSLogix500软件在与PLC Online下使用Advanced I/O Configuration配置,扫描输入字和扫描输出字均为32,M0控制文件长度3300,M1状态文件长度3300,G文件长度4,通讯扫描模块硬件通讯速率为115.2K,机器人端RIO通讯链路需使用相同的通讯速率115.2K,PLC与机器人通过Belden 9463电缆硬件相连。   机器人在泥芯搬运区域运行时是非常危险的,在机器人活动半径内必须将其用围栏保护起来,以防止未经授权进入运动区,机器人控制柜内提供2种安全措施,急停按钮与安全门开关接入到Pilz安全继电器,当使用急停按钮和安全门时,机器人的运动立即停止,在急停按钮和门开关恢复后,机器人可以继续原来的运动轨迹。如果路径上无障碍物,可直接恢复,若有障碍物或其他情况,必须人工干预或手动将机器人移动到home安全位置,重新循环。
  机器人在泥芯搬运时面对不同的设备,图1中机器人1#需在射芯机区域(P00)抓取泥芯,在转盘区域(P01)放置和抓取泥芯,在浸涂区(P08)放置和抓取泥芯,在泥芯托盘输送区(P07)放置泥芯,以上区域都必须在设备和机器人安全的情况下才能进行,即机器人在放置与抓取时设备时不能动作。以射芯机区域为例当机器人1轴角度小于102度高度小于1.53米时,则与射芯机干涉,此时机器人发出指令告诉PLC2,机器人已进入射芯机区域,设备禁止运行,当离开此区域时则解除干涉信号,见以下程序。
  4 结论
  本文所述泥芯生产搬运是经过设备改造后的全新系统,原系统只有一台机器人SMART H1L处在机器人1#位置,最大只能抓取120 Kg泥芯(包含夾具),在P06处原有一台螺钉机对P03处组装泥芯(螺钉机自使用以来故障率高,不能满足生产需要),因泥芯工艺改变,原射芯机每射次由2组泥芯变成4组泥芯,导致原机器人负载不够,因上述因素对该生产线进行改造,增加大负载机器人和泥芯输送组芯设备,本人全程参加该系统电气控制设计、安装、调试,设备运行以来生产线效率大幅提高,故障率远低于原有系统,达到设计目标,完全满足了生产需要。
  参考文献
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  [4]Rockwell Automation.SLC 500 DeviceNet Scanner Module[Z].
  2000.
  作者简介
  张军(1969-),男,江苏镇江人,工程师,主要从事电气设备、机器人、PLC及其通讯网络、变频器等日常检修、维护、设备电气改造、新设备安装等工作。
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