宝钢二炼钢裙罩修复工艺改进

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  摘 要:压力容器的运行安全可靠性是特别重要的,对压力容器的焊接接头规定了很高的技术要求。这些要求基本上反映在两个方面:一方面焊缝金属和热影响区应具有足够好的力学性能(包括强度、塑性和韧性);另一方面焊接接头中不存在不允许的裂纹等缺陷。
  关键词:工艺改进 本体变形 天窗 漏水 管内清洁
  中图分类号:TF341 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)010-059-02
  宝钢二炼钢转炉自从1998年4月投产以来,经过十几年修复,积累了一些二炼钢裙罩修复的经验和技术能力。进行一些工艺改进例如:本体锅炉管弯弧工艺改进;针对裙罩漏水现象工艺改进;本体变形修复工艺改进;锅炉管内清除焊渣、铁屑工艺改进;进出水管取消开天窗工艺改进等。经过实际施工,取得了良好的效果。下面将介绍二炼钢裙罩修复工艺在技术的改进。
  1 工程概况
  宝钢二炼钢裙罩是属于循环冷却水装置,是转炉锅炉的主要受压部件,也是炼钢工艺必不可少的关键设备。二炼钢裙罩的主要技术规格:
  结构形式:横管隔膜式排管,共20圈,受热面积25m2。
  主要材料:受热面水管20g 60€?mm、 60€?mm;鳍片 12的Q235B圆钢。
  裙罩规格尺寸:上口中径4635mm,下口中径5235mm;高度1238mm。
  工作压力:0.8MPa,工作介质:工业水。
  二炼钢裙罩具体结构如下图所示,因其工作环境及结构本身的特点,其修复使用中可能出现管子漏水,焊接应力集、焊接变形等现象,为了提高维修质量,在积累经验的基础上,针对上述问题在修复工艺进行改进。
  2 针对裙罩漏水现象工艺改进
  以前二炼钢裙罩修复合格后,送到现场生产不久经常发生漏水现象,其最大原因是现场环境温度很高,把裙罩内部应力完全释放出来,造成焊缝产生冷裂纹,导致出现漏水现象。
  2.1 焊接应力的危害性
  (1)焊接应力是形成各种焊接裂纹的因素之一。
  (2)在焊接结构中的残余应力与工作应力相叠加时,增加了构件所承受的应力水平,因而降低了结构的强度安全裕量,实际上降低了结构的承载能力。
  (3)具有焊接应力的焊接构件,如果经过焊后机械加工则会破坏内应力的平衡,引起焊接构件的变形,影响加工尺寸的稳定性。
  2.2 二炼钢裙罩经常漏水点
  (1)8块大筋板处容易产生裂纹。
  (2)裙罩外侧点固处容易产生裂纹。
  (3)进出水管与本体水管对接焊缝容易产生裂纹。
  2.3 工艺改进后,所采取措施
  (1)保证焊缝质量。进出水管与本体管对接口原采用开天窗 焊接现改为直接对接焊接,减少了二条丁字焊缝。
  (2)本体管弯弧,原采用氧气、乙炔火焰弯管,现改为利用 弯管机进行弯管。机械弯管大大降低内应力、拘束力,也大大提高 弯弧的质量,提高了工作效率。
  (3)减少焊接应力。1)焊接采用GMAW。减少了焊接线能量。2)焊接鳍片时采用上下交替分段焊法。3)拼焊进出水管与本体管子的对接焊缝,要控制好焊缝间隙。
  (4)裙罩整体进行高温回火。实践表明,整体高温回火消除焊接残余应力的效果最好,它可将80﹪~90﹪以上的残余应力消除。
  3 针对裙罩本体变形工艺改进
  我们对裙罩产生大变形进行分析,产生的原因大概有以下几点:
  (1)宝钢现场使用周期较长。
  (2)操作使用不当:1)四个升降裙罩整体的油缸,升降不同步,使裙罩形成扭曲变形,使裙罩平面度较差。2)裙罩升降位置不到位,在转炉转动的时候产生碰撞裙罩形成压扁现象,使裙罩圆度较差。
  (3)裙罩的耐材做得不紧密,在高温,震动中逐步脱落或松动。使裙罩隔热效果大大减弱,形成严重变形。
  3.1 施工前的准备
  (1)先测裙罩的管厚,接着测量裙罩原始数据。最后给裙罩进行水压试验,根据以上三种数据,决定更换13圈管子。裙罩一共有20圈,更换量占了总量的65%。
  (2)切割十三圈旧管,并且打磨干净,剩余的七圈管测量裙罩的圆度和平面度,测得裙罩圆度相差40mm,平面度相差65mm。对裙罩打上8个点米字型内支撑,使裙罩圆度控制在15mm。
  (3)在平台上制作一个水平工作平台。
  (4)把已经撑好支撑的裙罩吊入工作平台上待施工。
  (5)由于割剩的裙罩的平面度还有不平,我们就从裙罩底部最后一圈管子中心测到水平工作台距离,一共测了16个数据,取16个数据的平均数为基准给裙罩找到水平。裙罩与水平工作台有间隙,在下面垫上小钢板并且与工作台焊接。
  (6)在裙罩外侧画一圈水平基准线,便于以后组装管子时控制裙罩的水平度。
  (7)找出裙罩的圆心,并且在平台上焊一根2m长直径为30mm的圆钢当圆心点,而且要求垂直于水平工作台,便于以后组对时控制裙罩的圆度。
  3.2 施工过程
  (1)管子组对时,水平度以裙罩外侧的水平线为基准。以最高处开始组对,测出本圈管子中心到水平基准线的距离。以后一直以这个距离为基准,每一圈水平度借5mm左右,因为裙罩总的水平度差65mm,更换十三圈,所得一圈借5mm。
  (2)每圈的圆度靠半径来控制,每一圈圆度半径借1.5mm左右。
  (3)裙罩内侧用直径为12的圆钢作鳍片,外侧管子与管子,直接焊接,间距控制在400mm左右。
  (4)就这样一圈圈组对,直到最后一圈裙罩的平面度和圆度基本解决。
  通过这种新的施工方法,解决了裙罩的扭曲变形和不圆度的问题,保证裙罩正常使用。
  4 针对进出水管与本体管子焊接开天窗工艺改进
  裙罩本体管子之间间隙仅有1mm,进出水管与本体管子对接焊缝,下部焊缝无法焊接,故原来采用开天窗焊接。这种方法就产生了二条横缝与对接焊缝形成了T形接头。T形接头焊缝向母材金属过渡较急剧,造成应力分布极不均匀,在过渡处易产生很大的应力集中。
  针对以上问题,提高焊接接头疲劳强度我们采取以下措施:
  (1)降低应力集中。焊接接头是造成应力集中是的主要原因。对焊接接头采取的措施主要有两点:1)尽量采用应力集中系数小的接头我们采用了对接接头,并且余高不宜过大,并使母材与焊缝之间平滑过渡。2)可用钨极氩弧焊在焊缝的两焊趾处重熔一次,既能使焊缝与母材金属之间平滑过渡,又能缓和热影响的组织硬化。
  (2)进行焊后消除应力热处理。消除焊接接头应力集中处的残余应力,可提高接头的疲劳强度,尤其是在应力集中较高时,能取得较好的效果。
  (3)改善材料的力学性能。表面强化处理,用小锤轻打焊缝及过渡区,都可以提高接头的疲劳强度。
  5 裙罩管内清除焊渣、铁屑工艺改进
  裙罩管内如果没有彻底清除焊渣、铁屑等杂物。在生产过程中会使裙罩系统减少循环水的流量,使水温逐步升温致使水循环不良,造成水管过热烧化泄漏,严重时造成停炉、停产现象。针对这种严重情况,我们对裙罩管内清除焊渣、铁屑进行了工艺改进,采取措施如下:
  (1)在拼装之前必须清除管内的杂物。(2)在焊接进出水管之前必须清除管内的杂物。(3)焊完进出水管后,必须清除二组集箱管管内的杂物接着焊接集箱管的底板,最后焊接特制的集箱管试压堵板。
  6 结束语
  以上就是我们对宝钢二炼钢裙罩的工艺改进,实际操作效果非常好,但是还一些工艺不完善,在今后需要加以改进。
  参考文献:
  [1] 王继军,等.锅炉压力容器的事故案例及其对策[M].北京:北京科学技术出版社,1991.
  [2] 上海市焊接协会.现代焊接生产手册[M].上海:上海科学技术出版社,2007.
  [3] 胡宝良.焊工-问答450例[M].上海:上海科学技术出版社,2006.
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