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某联合站建于2003年,年原油处理能力为80×104t/a ,污水处理能力为2500m 3/d ,主要负责油田油、气,水集中处理及外输。在工艺上采用高效三相分离器﹑DCS自动控制等先进技术,是一座完全实现自动化操作的油气水处理场站。
其原有污水处理系统采用自然沉降—压力过滤系统,其主要由自然沉降罐、聚结除油器、压力过滤罐、缓冲罐、污水外输泵、提升泵、加药装置及其他配套设备组成。
然而原有的油田采出水处理系统存在问题诸多问题:1、水处理系统中加药的种类主要为聚合铝、阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂、烧碱;主要是对污水中的原油微粒和悬浮物进行凝聚与絮凝,阻垢、缓蚀、杀菌、调PH值作用。首先应该按照日处理水量筛选合理的水处理药剂配方,但由于来水量不平稳,使药剂浓度忽高忽低,影响了水质达标工作。2、来水流量是依据缓冲罐液位通过对污水提升泵自动变频来控制的,缓冲罐调储容积小,从而造成污水流速、流量不恒定,最终使得处理后的污水中机杂、含油较高;3、由于污水的矿化度、温度高,致使核桃壳过滤器中的筛管易结垢。
成垢原因分析
(一)污水所含钙离子、镁离子、硫酸根离子、碳酸氢根离子的浓度较高,所以预处理器中垢的成分可能是碳酸钙、硫酸钙、硫酸镁。
(二)污水的温度。温度主要影响成垢物质在水中的溶解度。盐类垢中以碳酸盐为主,当温度升高时,Ca(HCO3)2分解,产生CaCO3垢:
Ca(HCO3)2→CaCO3↓+CO2+H2O(1)
该反应为吸热反应,温度升高,平衡向右移动,有利于CaCO3析出。对于以MgSO4,CaSO4为主的盐类垢,主要是因为介质中的SO42-与Ca2+、Mg2+结合而生成难溶解沉淀。
(三)异水型水混合。油田中部分污水水型是CaSO4,有些污水水型是CaCl2,由于两油田的油田污水水型不同,可能会加剧结垢。
(四)预处理器管线中的输送压力。压力增加,CO2难以释放,碳酸钙沉淀减少;压力降低,CO2易于释放,碳酸钙沉淀增加。污水从管线中进入预处理器,压力较低,CO2易于释放,反应向右进行,加剧碳酸钙垢的形成。
(五)管壁的润湿物性。预处理器是金属质地,润湿角较小,结构趋势较大,同时,进入预处理器前的污水显酸性,对预处理器有一定的腐蚀作用,造成预处理器内壁较粗糙,使得垢物易于附着,从而加剧结垢。
(六)污水的PH值。在进预处理器前的污水显酸性,所以要向污水中加入石灰乳来调节PH值,由于石灰乳的主要成分是氢氧化钙,氢氧化钙水解后,水中钙离子的浓度增大,最终加剧结垢。
(七)流速的影响。水介质的流动会影响成垢物质的结晶过程,使垢不易生成。在其他条件不变的情况下,水的流速越大,结垢倾向越小。即使在有明显结垢趋势的水流中,结垢现象也不十分明显。
预处理器结垢,对联合站的正常运行造成严重影响。垢层使得管道缩径,流通截面积变小,排量减小,迫使预处理器内压力升高,预处理器水处理能力下降。管线结垢严重时,即使将提升泵的频率调到满频,泵的排量也依旧达不到70m3/h,而泵的压力高达0.5MPa。由此看来,结垢对泵的正常运行造成影响,降低泵效,这样不仅缩短了泵的使用寿命,而且可能会造成供给给注水站的水量不够。再者,对于易结垢设备的清洗,必定会经过一系列的工作,会产生较高的人工成本支出。
目前该站主要采用酸洗除垢、高压水射流清洗除垢等清洗工艺和方法。酸洗除垢适用范围广,具有施工参数设计准确、简便易行的特点。但清洗施工过程中若发生管线破漏,处理难度大,并造成环境污染。清洗液控制上难度大,已造成管线过洗或欠洗。高压水射流除垢成本低。水射流使用的介质是自来水,不需添加洗涤剂,同时属于细射流,节约费用,而且速度快,由于水射流的冲刷、楔劈及磨削作用,可立即将结垢物打碎脱落。高压水射流除垢安全、清洁、无污染。但对于硬垢清洗效率不理想。
综上所述,根据实际情况,我们提出以下建议:
1、在预处理器前加一台换热器;
由于进预处理器前的污水水温较高,这样会加剧预处理器结垢,因此可以通过降低水温来减缓预处理器结垢。依据理论推算,温度控制在40℃较为合适。
2、在预处理器前加一台过滤器;
由于在污水刚进入预处理器时要加入PH调节剂(石灰乳),石灰乳的主要成分是氢氧化钙,这就导致污水中的钙离子浓度增大,从而加剧结垢。如果在预处理器前加一台过滤器,这使得进预处理器的污水含有的机杂、油的浓度减小,石灰乳的加入量减少,污水中的钙离子浓度降低,从而减缓结垢。为了达到降低成本的目的,过滤器可以使用原有的核桃壳过滤器。
3、为预处理器内壁喷一层具有耐腐蚀功能的涂层;
结垢与否和管线管壁的润湿物性是有关系的,管壁越光滑,越不容易结垢。联合站现用预处理器的材质为金属材料,由于污水显酸性,会腐蚀预处理器管线,导致预处理器管壁变粗糙,加剧结垢。建议将预处理器换成非金属材质,是因为非金属材料较金属材料耐腐蚀。经实验论证:预处理器内壁使用CrO2陶瓷涂层,结垢最少,效果最佳。
4、在预处理器前加一条清水管线;
在预处理器前加一条清水管线,将清水兑进污水中,再进入预处理器,这样可以降低污水中机杂、油的浓度,石灰乳的加入量减少,污水中的钙离子浓度降低,减缓结垢,同时,清水还可以起到降低污水温度的作用,也能减缓结垢。以2011年为例,花土沟联合站年污水处理量为54.32万方,花土沟采油作业区年注水量为74.65万方,由此可得,新增清水管线年输出量约为20万方。
5、在加热炉前加一组高效两相分离器;
在加热炉前加一组高效两相分离器,将未进入加热炉的油进行油水分离,分离出的油继续进入加热炉加热,而后进入高效三相分离器进行油气水分离;第一次分离出的水与第二次分离出的水混合一同进入水区,这不仅可以降低水温,还可以降低污水中机杂、油的浓度,最终达到减缓预处理器结垢的目的。
其原有污水处理系统采用自然沉降—压力过滤系统,其主要由自然沉降罐、聚结除油器、压力过滤罐、缓冲罐、污水外输泵、提升泵、加药装置及其他配套设备组成。
然而原有的油田采出水处理系统存在问题诸多问题:1、水处理系统中加药的种类主要为聚合铝、阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂、烧碱;主要是对污水中的原油微粒和悬浮物进行凝聚与絮凝,阻垢、缓蚀、杀菌、调PH值作用。首先应该按照日处理水量筛选合理的水处理药剂配方,但由于来水量不平稳,使药剂浓度忽高忽低,影响了水质达标工作。2、来水流量是依据缓冲罐液位通过对污水提升泵自动变频来控制的,缓冲罐调储容积小,从而造成污水流速、流量不恒定,最终使得处理后的污水中机杂、含油较高;3、由于污水的矿化度、温度高,致使核桃壳过滤器中的筛管易结垢。
成垢原因分析
(一)污水所含钙离子、镁离子、硫酸根离子、碳酸氢根离子的浓度较高,所以预处理器中垢的成分可能是碳酸钙、硫酸钙、硫酸镁。
(二)污水的温度。温度主要影响成垢物质在水中的溶解度。盐类垢中以碳酸盐为主,当温度升高时,Ca(HCO3)2分解,产生CaCO3垢:
Ca(HCO3)2→CaCO3↓+CO2+H2O(1)
该反应为吸热反应,温度升高,平衡向右移动,有利于CaCO3析出。对于以MgSO4,CaSO4为主的盐类垢,主要是因为介质中的SO42-与Ca2+、Mg2+结合而生成难溶解沉淀。
(三)异水型水混合。油田中部分污水水型是CaSO4,有些污水水型是CaCl2,由于两油田的油田污水水型不同,可能会加剧结垢。
(四)预处理器管线中的输送压力。压力增加,CO2难以释放,碳酸钙沉淀减少;压力降低,CO2易于释放,碳酸钙沉淀增加。污水从管线中进入预处理器,压力较低,CO2易于释放,反应向右进行,加剧碳酸钙垢的形成。
(五)管壁的润湿物性。预处理器是金属质地,润湿角较小,结构趋势较大,同时,进入预处理器前的污水显酸性,对预处理器有一定的腐蚀作用,造成预处理器内壁较粗糙,使得垢物易于附着,从而加剧结垢。
(六)污水的PH值。在进预处理器前的污水显酸性,所以要向污水中加入石灰乳来调节PH值,由于石灰乳的主要成分是氢氧化钙,氢氧化钙水解后,水中钙离子的浓度增大,最终加剧结垢。
(七)流速的影响。水介质的流动会影响成垢物质的结晶过程,使垢不易生成。在其他条件不变的情况下,水的流速越大,结垢倾向越小。即使在有明显结垢趋势的水流中,结垢现象也不十分明显。
预处理器结垢,对联合站的正常运行造成严重影响。垢层使得管道缩径,流通截面积变小,排量减小,迫使预处理器内压力升高,预处理器水处理能力下降。管线结垢严重时,即使将提升泵的频率调到满频,泵的排量也依旧达不到70m3/h,而泵的压力高达0.5MPa。由此看来,结垢对泵的正常运行造成影响,降低泵效,这样不仅缩短了泵的使用寿命,而且可能会造成供给给注水站的水量不够。再者,对于易结垢设备的清洗,必定会经过一系列的工作,会产生较高的人工成本支出。
目前该站主要采用酸洗除垢、高压水射流清洗除垢等清洗工艺和方法。酸洗除垢适用范围广,具有施工参数设计准确、简便易行的特点。但清洗施工过程中若发生管线破漏,处理难度大,并造成环境污染。清洗液控制上难度大,已造成管线过洗或欠洗。高压水射流除垢成本低。水射流使用的介质是自来水,不需添加洗涤剂,同时属于细射流,节约费用,而且速度快,由于水射流的冲刷、楔劈及磨削作用,可立即将结垢物打碎脱落。高压水射流除垢安全、清洁、无污染。但对于硬垢清洗效率不理想。
综上所述,根据实际情况,我们提出以下建议:
1、在预处理器前加一台换热器;
由于进预处理器前的污水水温较高,这样会加剧预处理器结垢,因此可以通过降低水温来减缓预处理器结垢。依据理论推算,温度控制在40℃较为合适。
2、在预处理器前加一台过滤器;
由于在污水刚进入预处理器时要加入PH调节剂(石灰乳),石灰乳的主要成分是氢氧化钙,这就导致污水中的钙离子浓度增大,从而加剧结垢。如果在预处理器前加一台过滤器,这使得进预处理器的污水含有的机杂、油的浓度减小,石灰乳的加入量减少,污水中的钙离子浓度降低,从而减缓结垢。为了达到降低成本的目的,过滤器可以使用原有的核桃壳过滤器。
3、为预处理器内壁喷一层具有耐腐蚀功能的涂层;
结垢与否和管线管壁的润湿物性是有关系的,管壁越光滑,越不容易结垢。联合站现用预处理器的材质为金属材料,由于污水显酸性,会腐蚀预处理器管线,导致预处理器管壁变粗糙,加剧结垢。建议将预处理器换成非金属材质,是因为非金属材料较金属材料耐腐蚀。经实验论证:预处理器内壁使用CrO2陶瓷涂层,结垢最少,效果最佳。
4、在预处理器前加一条清水管线;
在预处理器前加一条清水管线,将清水兑进污水中,再进入预处理器,这样可以降低污水中机杂、油的浓度,石灰乳的加入量减少,污水中的钙离子浓度降低,减缓结垢,同时,清水还可以起到降低污水温度的作用,也能减缓结垢。以2011年为例,花土沟联合站年污水处理量为54.32万方,花土沟采油作业区年注水量为74.65万方,由此可得,新增清水管线年输出量约为20万方。
5、在加热炉前加一组高效两相分离器;
在加热炉前加一组高效两相分离器,将未进入加热炉的油进行油水分离,分离出的油继续进入加热炉加热,而后进入高效三相分离器进行油气水分离;第一次分离出的水与第二次分离出的水混合一同进入水区,这不仅可以降低水温,还可以降低污水中机杂、油的浓度,最终达到减缓预处理器结垢的目的。