油井躺井现状分析及对策

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  众所周知,油井躺井是油井生产中必然存在的故障之一,通过修井作业扶活躺井,是作业生产的主要任务,同时也给孤二区带来了巨大的作业成本投入,如何尽可能地减少躺井数量,延长油井生产周期,降低作业成本,提升了效益水平,成为孤二区面临的一个研究课题。因此只有全面掌握孤二区当前造成油井躺井的原因,抓住要因,才能制定有效对策,减少油井躺井数量才会成为可能。
  一、油井躺井原因分析
  对2012年6月-2013年2月期间1429口原井带抽油泵井的躺井进行躺井原因分析,泵问题、出砂、油管脱漏、抽油杆断脱、油稠五项原因,是造成躺井的主要因素,分别占总数的35.4%、17.6%、13.2%、13.0%、9.7%,这五项共占总数的88.9%,其中泵问题所占比例最高。同时对泵问题、出砂、油管脱漏、抽油杆断脱、油稠五项主要油井躺井原因按月度分布情况进行了统计。
  在泵问题方面,主要是受维护工作量下降,措施工作量增多的影响,总体上泵问题造成的躺井并没有改善,在本月度躺井总量中仍占较高比例。
  在出砂躺井方面,与措施作业增多有关;
  在油管脱漏和抽油杆断脱方面,基本持小幅波动,说明管杆在投入方面没有大的变化;
  在油稠躺井方面,冬季因油稠造成的躺井比例比夏季要高。下面对泵问题造成的躺井进行展开分析:
  1、抽油泵问题
  总体来说泵的损坏与管式泵的基材、结构、产出液流体性质、井下工作环境、泵使用时间等因素有关。从造成泵损坏的部位分析:管式泵主要是固定凡尓漏、柱塞外壁损坏以及柱塞的上下游动凡尓损坏;螺杆泵主要是定子胶皮损坏。下面就泵损坏的部位进行分析:
  (1)固定凡尓漏。282口,占泵原因的55.7%。胜岛机械厂生产的管式泵,其固定凡尔材质为不锈钢,具体阀球材料为9Cr18Mo,硬度58HRC~65HRC,阀座材料为 6Cr18Mo,硬度 52HRC~56HRC,阀球的硬度要大于阀座,性能上具有较强的抗腐蚀、抗磨损性,从材质选择上,该材料目前国内广泛应用于抽油泵阀球及阀座;在有效使用时间方面,平均在一年左右,2013年1-2月份躺井统计中,固定凡尔最短失效井为KXK71-123井,仅生产16天后泵漏,起出发现固定凡尔阀球上出现许多麻点;从现场看,由于受产出液流体性质及恶劣的井下工作环境影响,在液气流(含砂)的交变压力及腐蚀造成的,特别是高含水、含聚合物、高矿化度的情况下,损坏加剧。
  (2)柱塞坏。160口,占泵原因的31.6%。胜岛机械厂生产的管式泵,其柱塞表面采用Ni60A合金粉末喷焊处理。喷焊层厚度要求单边在0.21毫米以上,表面硬度在53HRC以上,心部硬度在185HBW~240HBW,在结构上外壁带防砂槽,其基材是45号碳素钢,综合性能好,但硬度不高,抗腐蚀性差,柱塞阀球及阀座使用材质为不锈钢,具体材质与固定凡尔的阀球及阀座相同。柱塞上下阀座压帽、及上凡尔罩基材为45号碳素钢。
  通过导师带徒、岗位练兵、外出培训、全员考试等多种方式,加大了班组人员的业务素质,工序质量得到有效控制,返工工序明显减少;加大工序质量在作业质量考核中的权重,对无效工序不认可工作量,还要进行处罚,使工序质量管理真正实现了“要我提高”到“我要提高”的转换。施工工序有效率由2011年的99.1%提高到目前的99.5%;利用开发业务平台、单井信息集成等信息化平台,对施工后的作业井生产情况进行跟踪和预警,发现问题第一时间处理,近三年来通过及时做工作,成功扶活濒危井32口。
  (3)泵筒本体坏。21口,占泵问题的4.4%。胜岛管式泵的泵筒,其基材也是采用45号碳素钢,从现场看,主要表现在泵筒本体因腐蚀出现孔洞,如GD1-9-502井,2012年7月下入∮83泵,2013年1月躺井,起出发现∮83泵本体腐蚀穿孔。
  2、管杆问题
  对油管脱漏、抽油杆断脱造成的躺井,共占总躺井原因的18.3%,其中油管脱漏占9.9%,抽油杆断脱占8.4%。
  对减少这方面造成的躺井,主要是加大资金投入,提高管杆更新率,提高管杆修复在用率,加大防偏磨治理,这些措施已经多次提到,在此不再累述,从油井类型上看,应尽量减少斜井数量。
  二、躺井问题的对策方案
  1、抽油泵问题的对策方案
  主要从抽油泵局部改进和特种泵选型二个方面进行:
  (1)抽油泵局部改进
  柱塞上凡尔罩的结构改进。上凡尔罩支撑筋加厚,增加了支撑筋的抗拉强度:内腔直径由改进前的φ47毫米减少到改进后的φ45毫米,即单边壁厚增加了1毫米。减小阀球的行程,降低了阀球撞击上凡尔罩顶部及阀座的撞击力:在不改变阀球行程由改进前的23.5毫米减小到改进后的19.5毫米,减小了4毫米的行程。
  柱塞阀座的压帽连接的螺纹长度改进。连接螺纹长度增加,由改进前的30毫米增加到改进后的35毫米,增加了5毫米,即增加螺纹旋合扣数,增加了丝扣咬合的强度,降低了脱扣现象。
  阀座压帽的壁厚改进。对阀座下压帽的壁厚进行了加厚处理,改进后使压帽内径与阀座内径相同,有效增加了阀座下端面与压帽上端面的刚性密封接触面积,提高了密封性能,减少了该部位的刺漏失效现象。
  厌氧胶材料的改进。考虑到日前孤二区要求所有抽油泵全部为新抽油泵,杜绝使用修复抽油泵的实际,改进方案将厌氧胶由原来的普通厌氧胶改为不可拆卸型厌氧密封胶,增强丝扣连接强度,减少泵丝扣连接件出现脱扣现象。
  (2)特种泵选型
  通过对抽油泵生产参数及效果、油品物性及井下状况的统计分析,拿出具体的选型方案,目前初步计划为:垦西、下馆陶、中一区馆5-6含水高,矿化度高(大于10000mg/l),天然气大(含硫),腐蚀严重,建议应用防腐泵;垦利、边远井由于动液面较深,建议应用长筒泵;热采井生产后期存在油稠、光杆缓下现象,建议应用长筒泵;套变事故井,防砂难度大,建议应用防砂卡泵;斜井泵深在造斜点以下(大于17度),建议应用斜井泵。
  2、油管使用的改进方案
  (1)提高现用油管的使用等级。现有常用油管分别为J级27/8、31/2油管,考虑到完全满足当前施工及生产对强度的要求,建议应广泛采用N80级油管,实现性能的大幅提高,而二者在价格上相差无几。
  (2)特殊井使用特种油管。对腐蚀性强、偏磨的油井,推薦使用内覆或内衬耐腐蚀抗磨合金复合油管,对偏磨严重的油井,建议继续开展防偏磨治理措施;对螺杆泵井,前期应用内衬油管使用效果较好,建议继续扩大聚氯乙烯内衬油管的使用(井内温度应小于60度),但是前提必须要解决内衬油管修复重复使用的问题,因为目前曾发生过多起内衬油管的内衬层破损,造成碎片卡泵的现象。
  (3)制定完善的管杆更换长效制度。出台可操作性强的管杆强制更换管理办法,保证下井管杆质量,减少管杆失效问题带来的躺井数量,延长油水井生产周期,如作业过程中,出现抽油杆偏磨严重,现场检查泵及油管未发现问题的,应实现全井油管强制回收送检。
  三、实施情况
  1、油管升级
  目前,孤二区新进的油管由原来的J级27/8、31/2油管,全面升级为N80级油管,实现了性能的大幅提高,延长油管质量和使用寿命。
  2、建立管杆更新长效投入机制
  以《井下工具收送管理办法》和孤二区“2013年内部模拟市场价格体系”为依据,出台了《管杆投入使用管理办法》,建立管杆长效投入机制,通过提升管杆修复能力和质量,鼓励管理区合理投入新管杆、加大修复管杆的投入力度,进一步提高下井管杆质量,延长油水井免修期。
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