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萨中油田现已进入特高含水开发期,随着采出液含水率的不断升高,油井产水量上升,加之水的热容比原油的热容大,导致双管掺水集油工艺的能耗不断上升,集输系统吨油耗电已由2000年的7.3kW·h/t上升到2004年的11.8kW·h/t。为了降低能耗,而且充分利用特高含水期油井采出液含水率高、液量大、出油温度高的良好热力和水力条件,进行了特高含水期原油不加热集油处理工艺技术现场试验研究。
通过现场试验,确定了单井实现的技术界限:不加热集油井的回油压力应控制在0.8MPa以下;产液量30t/d以上、含水率85%以上的油井可实行全年单管不加热集油;产液量15-30t/d、含水率90%以上的油井可以实现季节性(4月20日至10月20日)单管不加热集油;产液量30t/d左右的特高含水油井在严寒季节停输4小时后,可以顺利实现再启动;在4月份停输6小时后可以顺利实现再启动。
油田公司不加热集油文件中,对常温站条件作了限制。为验证该条件对萨中油田转油站的可用性,在中405转油站进行掺常温水试验并获得了成功。在此基础上扩大了试验规模,在北1-2联合站系统试行了掺常温水试验,系统运行正常,脱后油、水质量均达标。
特高含水期,针对生产条件比较差的部分单井、转油站不能应用不加热集油技术问题,在生产实践中摸索出新的方法:定时不加热集油技术。对单井,只要确定适合的掺水时间,在其余时间停止掺水的情况下,不会影响该井的正常生产;对非常温站,只要确定出适合的停炉时间,其余时间加热炉正常运行,将不会影响转油站的正常生产。