论文部分内容阅读
射流管伺服阀由于其抗染能性能强、力矩马达放大效率高等优势,其在工业体系中有普遍应用。国外航天航空、船舶、冶金等领域里使用伺服阀的先导级大都为射流管阀,而不是从前的双喷嘴挡板阀,这是因为液压系统中出现故障大都是油液清洁度不达标引起的,而射流管阀具有很强的抗污染能力,但射流管加工制造比喷嘴挡板要复杂,对技术人员有很高的要求,往往需要大量成本,所以在国内社流感伺服阀还不是很普及。 在实际生产中,伺服阀在仓库放置一段时间,会发生零位不稳定现象,作为伺服阀的重要性能指标,零偏不稳定现象会极大降低伺服阀性能。在出库交货之前,需要对伺服阀各项性能进行重新测试,此时伺服阀零偏会变化,通常情况只是简单重新调零就交货,但是经过重新调零的伺服阀零偏没有达到长期稳定,出货后很大几率在一年内因零偏问题返厂修理,浪费人力与时间。深入彻底地研究射流管式伺服阀零偏机理成为当下急需解决的问题。 以仿真与实验相结合的方法研究伺服阀零偏,对其重要零件的模型和整阀模型进行了深入研究。通过分析构造和工作原理,分别推导矩马达电磁组件、接收器以及衔铁组件这三个重要组件数学模型;通过计算喷嘴与接收器重合面积来分配流体的动压能;利用能量守恒的原理来计算两个接受孔的恢复压力;根据对支撑杆与衔铁的受力分析构建衔铁组件数学模型;利用AMESim中的标准元件库文件搭建力矩马达电磁组件模型和功率级模型;对标准库中没有的衔铁组件和接收器模型则是采用了AMESet进行二次开发,运用已知公式与参数自己建立模型。建立了一个伺服阀实验台并对其零偏特性进行了实验。 结果表明,伺服阀零偏与其装配调试时产生的内应力有直接关系。提出了相关改进方法并取得一定成果。