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随着中国钢铁行业的外部原料市场价格上涨、销售市场萎靡以及环保政策的变化,钢铁企业节能减排、充分挖掘自身内部潜力的压力增大。因此,冶金“三废”的综合利用研究成为了冶金工作者关注的热点。水钢观音山矿业公司每年有2.4万吨的轻烧白云石粉料采用直接填埋的方式处理,一方面增加了其生产成本;另一方面浪费了资源,污染了环境。本文系统研究了水钢轻烧白云石粉的物理化学性能,分析了其在钢铁冶金流程内的利用潜力和可行性,研究了轻烧白云石粉在钢铁流程中的利用方式、途径和工艺条件。 ①对水钢轻烧白云石粉物理化学特性研究表明:粉料中含有较大比例的5mm以上颗粒的轻烧白云石块状料,可通过筛分分离后直接利用。轻烧白云石粉中小于1mm细粉料占38.7%,颗粒度较好,利于烧结过程中MgO的均匀分布和成型过程。轻烧白云石的接触角为78.88°。 ②轻烧白云石粉在烧结过程中作为含 MgO 添加剂部分替代白云石。根据水钢烧结生产原料条件,设计了单因素实验和正交实验,研究了水分含量、MgO添加量、碱度、燃料比、轻烧白云石粉与白云石质量比因素对烧结质量的影响。研究分析了添加轻烧白云石粉进行烧结的工艺条件,对烧结矿成品率、冷态强度、还原性、低温还原粉化性能等进行了研究。 结果表明:在目前水钢原燃料条件下,为保证烧结矿具有较好的强度指标和冶金性能,适宜的烧结矿生产工艺条件为:碱度2.1,料燃料配比为5.6%,轻烧白云石与白云石质量比为0.67,MgO含量1.9%,水分控制在8-9%左右。 ③进行了轻烧白云石粉成型并作为溅渣护炉原料的实验研究,采用生石灰、糖浆、双酚A型环氧树脂三种粘结剂进行了压块实验,分析了成品块状料的强度,在试验范围内,发现其均能满足要求;选用小于1mm细粉料进行了生石灰、糖浆作为粘结剂的造球实验,分析粘结剂和水分对造球过程的影响,造球水分在25%左右,糖浆15%加生石灰5%的造球的综合性能最佳。