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随着全球一体化进程越来越快,各国之间贸易交流逐渐频繁,航运业出现了迅猛的增长期,货船的保有量不断增加,使得以重油或柴油为主要原料的柴油机的排放问题日益严峻。同时我国由于轻质燃油存贮量少导致原料紧张,而重油资源较为丰富,开发重油不仅能对经济发展做出贡献,而且可以减少能源进口,提高国家能源安全。然而最近几年大气质量越来越差,雾霾越来越严重,环境问题正被越来越多的人关注和重视。各国政府和组织都制定了严格的排放法规,来遏制尾气排放对环境影响,这种大背景下,研究降低燃油重油的排放已经到了刻不容缓的时刻。本论文以宁波中策动力机电集团的柴油机DN8340为研究对象,来优化柴油机改烧重油后,降低NOx和碳烟排放的问题。大体思路是通过AVL-BOOST建立发动机零维燃烧模型,并于试验台上采集到的发动机数据进行对比,来验证零维燃烧模型的正确性,为后面AVL-Fire仿真所需要的数据的建立提供支持。通过AVL-Fire的ESE-Diesel模块建立发动机的燃烧室并进行网格的划分,由于AVL-Fire燃烧模型需要设定边界条件,而有些数据通过实验的方法难以测量或测量得到的误差比较大,但是通过AVL-BOOST可以仿真出Fire所需要的初始数据。一般船用柴油机为了节省燃油,大多数行驶在最大扭矩点附近,而DN8340最大扭矩点在75%负荷附近,为了接近实际情况,本论文中结果都是在额定转速650r/min、75%的负荷下仿真得到的。分别通过仿真不同的EGR及喷油提前角对柴油机污染物排放的影响。研究表明当重油刚开始喷入时,NOx几乎没有生成,当缸内温度达到1800K时,就开始有NOx的生成;当超过2200K时,NOx大量的生成,但是如果缸内氧气不足,即使温度很高,NOx也会很少生成。通过研究不同的EGR可知,当EGR减小时NOx生成角提前,反应速率加快,生成量越多,但是最后恒定在一个值,它的质量分数并不会随着燃烧室做功阶段的膨胀而减小。而碳烟在重油喷入气缸时就开始大量的生成,并且生成的速率很快就达到了最大,随后反应速率降低并由开始的正值转变成负值,产生这个的原因是燃料喷入气缸后,开始处于一个缺氧的不均匀燃烧,这就导致了碳烟的大量生成,但是柴油机从整体而言是一个富氧的燃烧过程,所以随着反应的进行,碳烟小颗粒与氧气反应燃烧,是碳烟的排放减小的原因。研究不同的喷油提前角可知,当喷油提前角的减小时,重油喷入时燃烧室内温度越高,这样重油喷入燃烧室的时候,温度已接近压燃点,这样导致油气混合不是很均匀,导致了重油燃烧的不完全,对燃油的经济性、动力性有一定的影响,但是能使重油着火起始点后移,减小气缸压力,降低气缸内温度,破环NOx大量生成所需要的高温条件从而降低NOx的生成量。研究了DN8340燃烧柴油和重油进行了对比,发现燃烧重油时NOx排放比柴油高,而气缸内的温度比柴油低。综上所述可以知道通过适当的增加EGR,减小喷油提前角来降低发动机NOx的排放。最后调节EGR为0.3,喷油提前角为8°CA,其他参数不变,比较原型机与优化后的机子的表现可知, NOx的排放优化后比原机大幅降低,NOx的排放由原来的9.68g/kWh降低到0.88g/kW,符合IMO TierⅢ的排放要求。