【摘 要】
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明1井二开在1894~2514m井段钻遇12次漏失,漏失地层压力最小值低于当量密度1.0g/cm3.为保证钻开下部高压含气地层的施工安全,需要对2514m以上井段进行承压堵漏施工,提高薄弱地
【出 处】
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2016年度全国钻井液完井液技术交流研讨会
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明1井二开在1894~2514m井段钻遇12次漏失,漏失地层压力最小值低于当量密度1.0g/cm3.为保证钻开下部高压含气地层的施工安全,需要对2514m以上井段进行承压堵漏施工,提高薄弱地层的承压能力.由于漏失段长、漏失点多,薄弱地层难以准确判断,利用处理完复杂后井内留有的水泥塞(塞顶2021.58m),运用长效、高承压的交联成膜+化学固结技术,对2021.58m以上井段进行了2次承压堵漏施工.承压堵漏施工结束后,2021.58m以上井段承压能力提高至大于当量密度1.70g/cm3,水泥塞以下井段(2021.58~2514m)地层承压能力大于当量密度1.60g/cm3,在二开后续的钻井施工过程中,承压堵漏施工井段未发生漏失.交联成膜+化学固结技术成功提高了明1井二开薄弱地层的承压能力,满足了后续钻井施工的要求,是一种可大幅度提高地层承压能力的承压堵漏技术.
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